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INFORME TÉCNICO COES/D/DO/SEV/IT-072-2018

SUB DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN FECHA: 21 NOVIEMBRE 2018

EVENTO : Desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen.

FECHA : 16.10.2018 y 17.10.2018

HORA : 01:22 h (16.10.2018), 08:46 h (16.10.2018), 09:34 h (16.10.2018), 15:54 h (16.10.2018) y 12:53 h (17.10.2018)

1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Primer Evento (01:22 h del 16.10.2018)

Se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25,00 MVA de la S.E. La Virgen, por falla en el sistema de monitoreo del software y hardware de sus relés de protección, de acuerdo con lo informado por EGESA. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 3,76 MW y 5,80 MW, respectivamente. Asimismo, desconectó la C.H. Renovandes H1 cuando generaba un total de 19,69 MW.

A las 01:50 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido.

Segundo Evento (08:46 h del 16.10.2018)

Se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25,00 MVA de la S.E. La Virgen, por falla en el sistema de monitoreo del software y hardware de sus relés de protección, de acuerdo con lo informado por EGESA. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 4,80 MW y 5,02 MW, respectivamente. Asimismo, desconectó la C.H. Renovandes H1 cuando generaba un total de 19,64 MW.

A las 09:25 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido.

Tercer Evento (09:34 h del 16.10.2018)

Se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25,00 MVA de la S.E. La Virgen, por la misma causa de los eventos anteriores. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 4,80 MW y 5,00 MW, respectivamente.

A las 12:38 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido.

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Elaborado : Walter Rojas Página 2 de 16 Revisado : Juan Flores VºBº : Eduardo Enríquez

Cuarto Evento (15:54 h del 16.10.2018)

Se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25,00 MVA de la S.E. La Virgen, por la misma causa de loe eventos anteriores. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 5,50 MW y 5,02 MW, respectivamente.

A las 18:58 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido.

Quinto Evento (12:53 h del 17.10.2018)

Al momento de desconectar el transformador TE4 138/60 kV de la S.E. La Virgen por mantenimiento, se produjo la desconexión de la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 5,05 MW por la activación de su protección de frecuencia (81). Como consecuencia se interrumpió el suministro de la S.E. Chanchamayo con un total de 5,00 MW. El suministro de la S.E. San Vicente 2 no se vio afectado debido a que se encontraba operando en sistema aislado con su generación propia.

A las 13:10 h, se conectó el transformador y se inició la normalización del suministro interrumpido.

2. CONDICIONES DEL SISTEMA PREVIO AL EVENTO

2.1 Las condiciones operativas del SEIN previas al evento fueron las siguientes:

Primer Evento (01:22 h del 16.10.2018)

2.1.1 Centros de generación involucrados:

N° Central Unidad Generación

MW MVAr

1 C.H. Renovandes H1 G1 19,69 1,09

2.1.2 Flujo de potencia por las principales líneas de la zona:

N° Código Subestaciones Potencia

Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr) De A

1 L-1710 La Virgen Caripa 15,14 -2,70

2 L-6085 Santa Ana Chanchamayo 19,95 1,06

3 L-6089 Chanchamayo La Virgen 14,60 2,90

2.1.3 Flujo de potencia por los transformadores de potencia de la zona:

N° Código S.E. Nivel de Tensión

(kV)

Potencia Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr)

1 TE4 La Virgen 138 -15,44 2,78

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Segundo Evento (08:46 h del 16.10.2018)

2.1.4 Centros de generación involucrados:

N° Central Unidad Generación

MW MVAr

1 C.H. Renovandes H1 G1 19,64 0,54

2.1.5 Flujo de potencia por las principales líneas de la zona:

N° Código Subestaciones Potencia

Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr) De A

1 L-1710 La Virgen Caripa 15,11 -3,23

2 L-6085 Santa Ana Chanchamayo 19,42 0,54

3 L-6089 Chanchamayo La Virgen 15,30 3,30

2.1.6 Flujo de potencia por los transformadores de potencia de la zona:

N° Código S.E. Nivel de Tensión

(kV)

Potencia Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr)

1 TE4 La Virgen 138 -15,22 3,19

Tercer Evento (09:34 h del 16.10.2018)

2.1.7 Centros de generación involucrados:

N° Central Unidad Generación

MW MVAr

1 C.H. Renovandes H1 G1 F/S F/S

F/S: Fuera de servicio por causa no informada

2.1.8 Flujo de potencia por las principales líneas de la zona:

N° Código Subestaciones Potencia

Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr) De A

1 L-1710 La Virgen Caripa -3,39 -1,68

2 L-6085 Santa Ana Chanchamayo 0,00 0,00

3 L-6089 Chanchamayo La Virgen -4,30 0,00

2.1.9 Flujo de potencia por los transformadores de potencia de la zona:

N° Código S.E. Nivel de Tensión

(kV)

Potencia Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr)

1 TE4 La Virgen 138 3,46 1,58

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Cuarto Evento (15:54 h del 16.10.2018)

2.1.10 Centros de generación involucrados:

N° Central Unidad Generación

MW MVAr

1 C.H. Renovandes H1 G1 F/S F/S

F/S: Fuera de servicio por causa no informada

2.1.11 Flujo de potencia por las principales líneas de la zona:

N° Código Subestaciones Potencia

Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr) De A

1 L-1710 La Virgen Caripa -5,47 -2,52

2 L-6085 Santa Ana Chanchamayo 0,00 0,00

3 L-6089 Chanchamayo La Virgen -5,40 -2,40

2.1.12 Flujo de potencia por los transformadores de potencia de la zona:

N° Código S.E. Nivel de Tensión

(kV)

Potencia Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr)

1 TE4 La Virgen 138 5,71 2,60

Quinto Evento (12:53 h del 17.10.2018)

2.1.13 Centros de generación involucrados:

N° Central Unidad Generación

MW MVAr

1 C.H. Renovandes H1 G1 5,05 1,80

2.1.14 Flujo de potencia por las principales líneas de la zona:

N° Código Subestaciones Potencia

Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr) De A

1 L-1710 La Virgen Caripa 0,13 -0,06

2 L-6085 Santa Ana Chanchamayo 5,02 1,80

3 L-6089 Chanchamayo La Virgen 0,00 0,00

2.1.15 Flujo de potencia por los transformadores de potencia de la zona:

N° Código S.E. Nivel de Tensión

(kV)

Potencia Activa (MW)

Potencia Reactiva (MVAr)

1 TE4 La Virgen 138 0,10 0,01

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3. SECUENCIA CRONOLÓGICA DE EVENTOS

Hora S.E. / C.C. Descripción

Primer Evento (01:22 h del 16.10.2018)

01:22:21.721 Se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen.

01:22 Se produjo la desconexión del grupo G1 de la C.H. Renovandes H1.

01:25 CC-EGT1

Informó al CCO-COES que desconectó el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen. Asimismo, informó que inspeccionará las señalizaciones antes de declarar disponible el mencionado equipo.

01:50 CCO-COES2 Coordinó con el CC-EGT conectar el transformador TE4 de la S.E. La Virgen y, en conjunto con el CC-ELC3, normalizar el total de suministros interrumpidos.

02:02 La Virgen Se conectó el transformador TE4 de la S.E. La Virgen.

02:02 La Virgen Se conectó la línea L-6089 (La Virgen – Puntayacu – Chanchamayo) de 60 kV.

02:12 San Vicente

2 Se conectó la línea Puntayacu – San Vicente 2 de 60 kV.

02:20 San Vicente

2 Sincronizó la C.H. Monobamba4 con el SEIN.

02:31 Santa Ana Sincronizó la C.H. Renovandes H1 con el SEIN.

Segundo Evento (08:46 h del 16.10.2018)

08:46:26.957 Se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen

08:46 Se produjo la desconexión del grupo G1 de la C.H. Renovandes H1.

08:55 CC-ELC Informó al CCO-COES que presentan interrupción de suministros en la S.E. Chanchamayo.

08:58 CC-EGT Informó al CCO-COES que el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen y la C.H. Renovandes H1 se encuentran fuera de servicio.

09:05 CC-EGT Informó al CCO-COES que la puesta en servicio del transformador tardaría alrededor de 40,0 min.

09:05 San Vicente

2 Sincronizó la C.H. Monobamba en sistema aislado con la carga de la S.E. San Vicente 2.

09:21 La Virgen Se conectó el transformador TE4 de la S.E. La Virgen.

09:25 La Virgen Se conectó la línea L-6089 (La Virgen – Puntayacu) de 60

1 CC-EGT : Centro de control de EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA 2 CCO-COES : Centro de Coordinación de la Operación del COES-SINAC. 3 CC-ELC : Centro de control de ELECTROCENTRO 4 C.H. Monobamba : Generación propia de la empresa SIMSA.

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Hora S.E. / C.C. Descripción

kV.

09:32 San Vicente

2 Se conectó la línea Puntayacu – San Vicente 2 de 60 kV.

Tercer Evento (09:34 h del 16.10.2018)

09:34:26.755 Se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen

09:36 CC-ELC Informó al CCO-COES que presentan interrupción de suministros en la S.E. Chanchamayo.

09:46 CC-EGT

Informó al CCO-COES que el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen se encuentra fuera de servicio. Asimismo, solicitó al CCO-COES autorización para operar en sistema aislado con la carga de la S.E. Chanchamayo.

09:47 CCO-COES Coordinó con el CC-EGT normalizar la carga de la S.E. Chanchamayo en sistema aislado con la C.H. Renovandes H1.

10:04 San Vicente

2 Sincronizó la C.H. Monobamba en sistema aislado con la carga de la S.E. San Vicente 2.

11:27 CC-EGT

Informó al CCO-COES que la C.H. Renovandes H1 se encontraba lista para sincronizar en sistema aislado con la carga de la S.E. Chanchamayo. Asimismo, el CCO-COES coordinó con el CC-EGT normalizar la carga de la S.E. Chanchamayo en sistema aislado con la C.H. Renovandes H1.

11:32 Santa Ana

Sincronizó la C.H. Renovandes H1 en sistema aislado con la carga de la S.E. Chanchamayo.

11:39 Se produjo la desconexión del grupo G1 de la C.H. Renovandes H1 cuando operaba en sistema aislado con la carga de la S.E. Chanchamayo.

12:33 CC-EGT

Declaró al CCO-COES disponible el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen. Asimismo, el CCO-COES coordinó con el CC-EGT normalizar, en conjunto con el CC-ELC, el total de suministros interrumpidos.

12:38 La Virgen Se conectó el transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen.

12:39 La Virgen Se conectó la línea L-6089 (La Virgen – Puntayacu) de 60 kV.

13:50 San Vicente

2 Se conectó la línea Puntayacu – San Vicente 2 de 60 kV.

Cuarto Evento (15:54 h del 16.10.2018)

15:54:52.749 Se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen.

15:58 CC-EGT Informó al CCO-COES que el transformador TE4 de 138/60

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Hora S.E. / C.C. Descripción

kV de la S.E. La Virgen se encuentra fuera de servicio. Asimismo, el CCO-COES coordinó con el CC-EGT que, cuando el transformador se encuentre disponible, normalizar en conjunto con el CC-ELC el total de suministros interrumpidos.

15:59 CC-ELC Informó al CCO-COES que presentan interrupción de suministros en la S.E. Chanchamayo.

16:27 San Vicente

2 Sincronizó la C.H. Monobamba en sistema aislado con la carga de la S.E. San Vicente 2.

18:58 La Virgen Se conectó el transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen.

19:04 La Virgen Se conectó la línea L-6089 (La Virgen – Puntayacu) de 60 kV.

19:13 CC-EGT

Informó al CCO-COES que el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen se encuentra en servicio. Asimismo, el CCO-COES coordinó con el CC-EGT normalizar, en conjunto con el CC-ELC, el total de suministros interrumpidos.

19:16 CCO-COES Autorizó al CC-EGT el sincronizar la C.H. Renovandes H1 con el SEIN.

19:17 Santa Ana Sincronizó la C.H. Renovandes H1 con el SEIN.

Quinto Evento (12:53 h del 17.10.2018)

12:40 CC-EGT

Solicitó al CCO-COES la operación en sistema aislado de la C.H. Renovandes H1 con la carga de la S.E. Chanchamayo, para realizar inspecciones en el transformador TE4 de 138/60 kV.

12:53 La Virgen El CC-EGT desconectó manualmente el transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La virgen.

12:53:21.999

Se produjo la desconexión del grupo G1 de la C.H. Renovandes H1.

12:57 CC-EGT Informó al CCO-COES que la C.H. Renovandes H1 quedó fuera de servicio al momento de desconectar el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen.

13:10 La Virgen Se conectó el transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen.

13:10 La Virgen Se conectó la línea L-6089 (La Virgen – Puntayacu) de 60 kV.

13:12 CC-EGT

Informó al CCO-COES que el transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen se encuentra en servicio. Asimismo, solicitó autorización para sincronizar la C.H. Renovandes H1 con el SEIN.

13:13 CCO-COES Autorizó al CC-EGT sincronizar la C.H. Renovandes H1 con el SEIN.

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Hora S.E. / C.C. Descripción

13:17 Santa Ana Sincronizó la C.H. Renovandes H1 con el SEIN.

19.10.2018

14:01 San Vicente

2 Se conectó la línea Puntayacu – San Vicente 2 de 60 kV, sincronizando el sistema aislado con el SEIN.

4. SEÑALIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES

Subestación Equipo Código Señalizaciones Interruptor A/C

La Virgen TE4 SIEMENS 86P (*) 152CY1 A

C.H. Renovandes

H1 G1

ABB REG-670

TRIP 81O - TRIP 81U (**)

K1-QA1 A

A/C : Abierto o Cerrado.

(*) : Se produjo la misma señalización para los 4 primeros eventos.

(**) : Se produjo la misma señalización en el primer, segundo y quinto evento.

5. CONTADOR DE INTERRUPTORES Y PARARRAYOS

No fueron reportados.

6. ANÁLISIS DEL EVENTO

Primer Evento (01:22 h del 16.10.2018)

6.1. A las 01:22:21.721, se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV 25 MVA de la S.E. La Virgen (ver Figuras 1 y 2). De acuerdo con lo informado por EGESA, titular del equipo, la falla se produjo por desperfectos en el sistema de monitoreo del software y hardware de los relés de protección del mencionado transformador (“Watchdog”), el cual enviaba disparos erráticos al relé de bloqueo (86P) sacando fuera de servicio al equipo.

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Figura 1. Diagrama unifilar de la zona de influencia

16/10/2018 03:49:25.048 16/10/2018 03:49:58.000 16/10/2018 03:50:00.909 SE Maniobra 173 - QPT.TE4 - E507.3 - PROTECCION EW302 - FALLA WATCHDOG

16/10/2018 01:22:21.721 16/10/2018 01:24:46.000 16/10/2018 01:24:48.864 SE Maniobra 173 - QPT.TE4 - E507.3 - PROTECCION EW302 - FALLA WATCHDOG

16/10/2018 01:22:21.721 16/10/2018 01:24:46.000 16/10/2018 02:05:16.920 SE Maniobra 177 - QPT.TE4 - E508.0 - RELE 86P.TE4 - OPERADO

16/10/2018 01:16:52.171 16/10/2018 01:21:31.000 16/10/2018 03:50:00.909 SE Maniobra 169 - QPT.TE4 - E506.7 - PROTECCION EW301 - FALLA WATCHDOG Figura 2. Log de eventos del relé SIEMENS del transformador TE4 de la S.E. La Virgen (Fuente:

EGESA)

6.2. Como consecuencia de la desconexión del transformador TE 4, desconectó la C.H. Renovandes H1 (ver Figura 3) cuando generaba un total de 19,69 MW por la activación de su protección de frecuencia (81), ocasionando la interrupción del suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 3,76 MW y 5,80 MW, respectivamente.

Frequency*

t/s0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Frequency*/Hz

65.62565.65065.67565.70065.72565.75065.77565.80065.82565.850

GEN TRM UL1 GEN TRM UL2 GEN TRM UL3

t/s0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

U/kV

-8-6-4-20246

t/s0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

81O START181O TRIP2

GEN CB TRIP

Figura 3. Registro oscilográfico del relé ABB REG-670 de la C.H. Renovandes H1 (Fuente:

EGESA)

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Elaborado : Walter Rojas Página 10 de 16 Revisado : Juan Flores VºBº : Eduardo Enríquez

Segundo Evento (08:46 h del 16.10.2018)

6.3. A las 08:46:26.957, se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen (ver Figura 4). De acuerdo con lo informado por EGESA, titular del equipo, la falla se produjo por desperfectos en el sistema de monitoreo del software y hardware de los relés de protección del mencionado transformador (“Watchdog”), el cual enviaba disparos erráticos al relé de bloqueo (86P) sacando fuera de servicio al equipo.

16/10/2018 09:34:26.755 16/10/2018 09:52:21.000 16/10/2018 09:52:22.950 SE Maniobra 173 - QPT.TE4 - E507.3 - PROTECCION EW302 - FALLA WATCHDOG

16/10/2018 08:46:26.957 16/10/2018 08:58:58.000 16/10/2018 09:19:47.684 SE Maniobra 173 - QPT.TE4 - E507.3 - PROTECCION EW302 - FALLA WATCHDOG

16/10/2018 08:46:26.957 16/10/2018 08:58:58.000 16/10/2018 09:59:25.857 SE Maniobra 177 - QPT.TE4 - E508.0 - RELE 86P.TE4 - OPERADO

16/10/2018 07:32:15.646 16/10/2018 07:32:49.000 16/10/2018 11:04:17.175 SE Maniobra 169 - QPT.TE4 - E506.7 - PROTECCION EW301 - FALLA WATCHDOG Figura 4. Log de eventos del relé SIEMENS del transformador TE4 de la S.E. La Virgen (Fuente:

EGESA)

6.4. Como consecuencia, desconectó la C.H. Renovandes H1 (ver Figura 5) cuando generaba un total de 19,64 MW por la activación de su protección de frecuencia (81), ocasionando la interrupción del suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 4,80 MW y 5,02 MW, respectivamente.

Figura 5. Log de eventos del relé ABB REG-670 de la C.H. Renovandes H1 (Fuente: EGESA)

Tercer Evento (09:34 h del 16.10.2018)

6.5. A las 09:34:26.755, se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen. De acuerdo con lo informado por EGESA, titular del equipo, la falla se produjo por desperfectos en el sistema de monitoreo del software y hardware de los relés de protección del mencionado transformador (“Watchdog”), el cual enviaba disparos erráticos al relé de bloqueo (86P) sacando fuera de servicio al equipo.

6.6. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 4,80 MW y 5,00 MW, respectivamente. Cabe precisar que, al momento de ocurrir este evento, la C.H. Renovandes se encontraba fuera de servicio por causa no informada.

Cuarto Evento (15:54 h del 16.10.2018)

6.7. A las 15:54:52.749, se produjo la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen (ver Figura 6). De acuerdo con lo informado por EGESA,

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titular del equipo, la falla se produjo por desperfectos en el sistema de monitoreo del software y hardware de los relés de protección del mencionado transformador (“Watchdog”), el cual enviaba disparos erráticos al relé de bloqueo (86P) sacando fuera de servicio al equipo.

16/10/2018 18:45:09.783 16/10/2018 19:21:11.000 16/10/2018 18:56:19.850 SE Maniobra 173 - QPT.TE4 - E507.3 - PROTECCION EW302 - FALLA WATCHDOG

16/10/2018 15:54:52.749 16/10/2018 18:08:12.000 16/10/2018 18:08:15.219 SE Maniobra 173 - QPT.TE4 - E507.3 - PROTECCION EW302 - FALLA WATCHDOG

16/10/2018 15:54:52.749 16/10/2018 18:08:12.000 16/10/2018 18:56:19.850 SE Maniobra 177 - QPT.TE4 - E508.0 - RELE 86P.TE4 - OPERADO

16/10/2018 12:22:27.825 16/10/2018 12:23:14.000 19/10/2018 02:00:23.230 SE Maniobra 180 - QPT.TE4 - E510.1 - FALLA TENSION - ALIMENTACION 125 VCD PROTECCION EW301 Figura 6. Log de eventos del relé SIEMENS del transformador TE4 de la S.E. La Virgen (Fuente:

EGESA)

6.8. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 con un total de 5,50 MW y 5,02 MW, respectivamente. Cabe precisar que, al momento de ocurrir este evento, la C.H. Renovandes se encontraba fuera de servicio por causa no informada.

Quinto Evento (12:53 h del 17.10.2018)

6.9. A las 12:40 h, el CC-COES autorizó al CC-EGT la operación en sistema aislado de la C.H. Renovandes H1 con la carga de la S.E. Chanchamayo, esto con el fin de realizar inspecciones al transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La virgen.

6.10. A las 12:53 h, el CC-EGT desconectó manualmente el transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen.

6.11. A las 12:53:21.999, se produjo la desconexión de la C.H. Renovandes H1 cuando generaba 5,05 MW (ver Figura 7), por la activación de su protección de frecuencia (81).

Frequency*

t/s0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Frequency*/Hz

55.25

55.50

55.75

56.00

56.25

56.50

56.75

57.00

GEN TRM UL1 GEN TRM UL2 GEN TRM UL3

t/s0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

U/kV

-10.0-7.5-5.0-2.50.02.55.07.5

GEN SP IL1 GEN SP IL2 GEN SP IL3

t/s0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

I/ A

-300

-200

-100

0

100

200

t/s0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

CB CLOSED81U START1

81U TRIP1GEN CB TRIP

Figura 7. Registro oscilográfico del relé ABB REG-670 de la C.H. Renovandes H1 (Fuente:

EGESA)

6.12. Como consecuencia se interrumpió el suministro de las S.E. Chanchamayo con un total de 5,00 MW. Cabe resaltar que el suministro de la S.E. San Vicente 2 no se vio

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afectado, debido a que se encontraba operando en sistema aislado con la generación de la C.H. Monobamba.

6.13. Respecto de las reiteradas desconexiones del transformador TE 4 138/60 kV 25 MVA de la S.E. La Virgen, la empresa EGESA informó al COES que el día 19.10.2018, luego de corroborar que la falla se produjo en el sistema de monitoreo del software y hardware de los relés de protección, se procedió a deshabilitar este físicamente en el tablero, desconectando el cableado de los contactos “Watchdog” de los relés del transformador (ver Figura 8).

Figura 8. Deshabilitación de los contactos “Watchdog” del tablero de protección de los relés

del transformador TE4 (Fuente: EGESA)

Normalización de Suministro

Primer Evento (01:22 h del 16.10.2018)

6.14. A las 01:50 h, se conectó el transformador TR4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen y se inició la normalización del suministro interrumpido.

6.15. A las 02:12 h, se conectó la línea Puntayacu – San Vicente 2 de 60 kV.

6.16. A las 02:20 h y 02:31 h, sincronizaron la C.H. Monobamba y C.H. Renovandes H1 con el SEIN, respectivamente.

Segundo Evento (08:46 h del 16.10.2018)

6.17. A las 09:05 h, sincronizó la C.H. Monobamba en sistema aislado con la carga de la S.E. San Vicente 2.

6.18. A las 09:21 h, se conectó el transformador TR4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen y se inició la normalización del suministro interrumpido.

6.19. A las 09:32 h, se conectó la línea Puntayacu – San Vicente de 60 kV.

Tercer Evento (09:34 h del 16.10.2018)

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6.20. A las 09:47 h, el CCO-COES autorizó al CC-EGT normalizar el suministro de la S.E. Chanchamayo en sistema aislado con la generación de la C.H. Renovandes H1.

6.21. A las 10:04 h, sincronizó la C.H. Monobamba en sistema aislado con la carga de la S.E. San Vicente 2.

6.22. A las 11:32 h, sincronizó en sistema aislado la C.H. Renovandes H1 con la carga de la S.E. Chanchamayo.

6.23. A las 11:39 h, desconectó la C.H. Renovandes H1 colapsando el sistema aislado. De acuerdo con lo informado por EGESA, titular de la central, la desconexión se produjo debido a que la empresa Electrocentro conectó una carga mayor de 1,00 MW, lo que ocasionó oscilaciones en la central y su posterior disparo por la activación de la función de mínima tensión (27).

Cabe resaltar que, de acuerdo con el Estudio de Operatividad de la C.H. Renovandes H1, esta no contempla su operación en sistema aislado.

6.24. A las 12:38 h, se conectó el transformador TR4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen y se inició la normalización del suministro interrumpido.

6.25. A las 13:50 h, se conectó la línea Puntayacu – San Vicente 2 de 60 kV.

Cuarto Evento (15:54 h del 16.10.2018)

6.26. A las 16:27 h, sincronizó la C.H. Monobamba en sistema aislado con la carga de la S.E. San Vicente 2.

6.27. A las 18:58 h, se conectó el transformador TR4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 19:17 h, sincronizó la C.H. Renovandes H1 con el SEIN.

Quinto Evento (12:53 h del 17.10.2018)

6.28. A las 13:10 h, se conectó el transformador TR4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen y se inició la normalización del suministro interrumpido. A las 13:17 h, sincronizó la C.H. Renovandes H1 con el SEIN.

6.29. A las 14:01 h del 19.10.2018, se conectó la línea Puntayacu – San Vicente 2 de 60 kV con lo cual se sincronizó el sistema aislado de la C.H. Monobamba y la carga de la S.E. San Vicente 2 con el SEIN.

7. CONSECUENCIAS

7.1 En la Calidad del Producto: No se presentaron.

7.2 En la Calidad del suministro:

7.2.1 Las interrupciones de suministro que se produjeron fueron las siguientes:

Primer Evento (01:22 h del 16.10.2018)

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Suministro S.E. Potencia

(MW) Duración

(min) STD5

ELC - A4802 Chanchamayo 3,76 42,92

3

ELC - A4803 3

SIMSA San Vicente 2 5,80 49,00 (*)

Total 9,56

(*) Carga perteneciente a usuario libre.

Segundo Evento (08:46 h del 16.10.2018)

Suministro S.E. Potencia

(MW) Duración

(min) STD

ELC - A4802 Chanchamayo 4,80 40,30

3

ELC - A4803 3

SIMSA San Vicente 2 5,02 18,00 (*)

Total 9,82

(*) Carga perteneciente a usuario libre.

Tercer Evento (09:34 h del 16.10.2018)

Suministro S.E. Potencia

(MW) Duración

(min) STD

ELC - A4802 Chanchamayo 4,80 123,33

3

ELC - A4803 3

SIMSA San Vicente 2 5,00 30,00 (*)

Total 9,80

(*) Carga perteneciente a usuario libre.

Cuarto Evento (15:54 h del 16.10.2018)

Suministro S.E. Potencia

(MW) Duración

(min) STD

ELC - A4802 Chanchamayo 5,50 258,17

3

ELC - A4803 3

SIMSA San Vicente 2 5,02 33,00 (*)

Total 10,52

(*) Carga perteneciente a usuario libre.

Quinto Evento (12:53 h del 17.10.2018)

Suministro S.E. Potencia

(MW) Duración

(min) STD

ELC - A4802 Chanchamayo 5,00 26,37

3

ELC - A4803 3

5 STD : Sector Típico de Distribución.

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Suministro S.E. Potencia

(MW) Duración

(min) STD

Total 5,00

8. CONCLUSIONES

8.1 Las desconexiones del transformador TE4 138/60 kV 25 MVA de la S.E. La Virgen ocurridas el 16.10.2018 a las 01:22 h, 08:46 h, 09:34 h y 15:54 h, se produjeron por desperfectos en el sistema de monitoreo del software y hardware (“Watchdog”) de los relés de protección, de acuerdo con lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular del equipo.

8.2 La interrupción de suministros de las subestaciones Chanchamayo y San Vicente 2 ocurridas el 16.10.2018 a las 01:22 h, 08:46 h, 09:34 h y 15:54 h, se produjeron debido a la desconexión del transformador TE4 de 138/60 kV y 25 MVA de la S.E. La Virgen, de titularidad de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA.

8.3 La desconexión de la C.H. Renovandes H1 ocurrida el 17.10.2018 a las 12:53 h, en el momento en que se aisló del SEIN con la carga de la S.E. Chanchamayo, se produjo debido a la activación de su protección de frecuencia, de acuerdo con lo informado por EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA, titular de la central.

8.4 La interrupción de suministros de la subestación Chanchamayo con un total de 5,00 MW se produjo debido a la desconexión de la C.H. Renovandes H1, de titularidad de la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA

9. OBSERVACIONES:

Ninguna.

10. RECOMENDACIONES:

10.1 A EGESA:

• Efectuar una revisión al sistema de monitoreo del software y hardware (Watchdog) de los relés EW301 y EW302, a fin de determinar la causa de envío de disparos erráticos al relé de bloqueo (86P) del transformador TE4 de 138/60 kV de la S.E. La Virgen. Asimismo, elaborar y remitir al COES un informe ampliatorio con los resultados obtenidos y medidas correctivas a implementar.

11. DOCUMENTOS CONSIDERADOS EN EL INFORME

N° EMPRESA INFORMACIÓN FINAL FECHA

DOCUMENTO

1 COES SINAC SEV/CTAF-EV-072-2018 13.11.2018

2 EGESA INFORME FINAL DE FALLA N° 20-2018 18.10.2018

INFORME FINAL DE FALLA N° 21-2018 18.10.2018

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N° EMPRESA INFORMACIÓN FINAL FECHA

DOCUMENTO

INFORME FINAL DE FALLA N° 22-2018 18.10.2018

INFORME FINAL DE FALLA N° 23-2018 18.10.2018

INFORME FINAL DE FALLA N° 24-2018 18.10.2018

INFORME FINAL DE FALLA N° 25-2018 18.10.2018

INFORME FINAL DE FALLA N° 27-2018 19.10.2018

3 ELECTROCENTRO ELC-028-2018 18.10.2018

ELC-029-2018 19.10.2018

San Isidro, 21 de noviembre de 2018