Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

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Facultad de Ingeniería Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la productividad del proceso de peletizado en una planta procesadora de plástico aplicando manufactura esbeltaAutores: Morales Herreras, Cindy 1520822 Yalta Garcia, Edwin Jesus Miguel - 1524779 Para obtener el Grado de Bachiller en: Ingeniería Industrial Lima, noviembre del 2019

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Facultad de Ingeniería

Trabajo de investigación

“Propuesta de mejora de la productividad del proceso de peletizado en una planta

procesadora de plástico aplicando manufactura esbelta”

Autores:

Morales Herreras, Cindy – 1520822

Yalta Garcia, Edwin Jesus Miguel - 1524779

Para obtener el Grado de Bachiller en:

Ingeniería Industrial

Lima, noviembre del 2019

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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta para la mejora de la

productividad en el área de peletizado en una empresa procesadora de plásticos, utilizando

herramientas de manufactura esbelta.

Para el inicio de este estudio se desarrolló un diagnóstico de la situación actual de la

empresa, identificando a través del diagrama causa y efecto (Ishikawa), las principales

causas de la baja productividad del área de peletizado. Luego se priorizaron en un

diagrama de Pareto para lo cual se encontró como principales causas: ambiente

inadecuado, mantenimiento deficiente y falta de mantenimiento a la máquina

peletizadora.

Para ello se realizaron propuestas para cada uno usando herramientas de manufactura

esbelta como las 5 S’s y dos pilares del Mantenimiento Productivo Total (TPM), el

mantenimiento autónomo y el mantenimiento preventivo. En cada propuesta se detalló

las actividades a realizar de forma periódica para una buena aplicación de las

herramientas.

De esta manera, tras haber diseñado la propuesta de mejora se mejoraría el tiempo real de

la máquina en un 15% y la cantidad a producir en un 10%. Por consiguiente, se mejorará

la productividad del proceso de peletizado de 53.85% a 68.12%. Teniendo un aumento

del 14.27%.

Por último, el antecedente de Jurado y Barcia refuerza nuestros resultados, ya que

obtuvieron un aumento del 10% de la productividad utilizando la manufactura esbelta en

su investigación.

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Dedicatoria

La presente investigación lo dedicamos

a Dios, por guiarnos. A nuestros padres,

María y Eugenio; y, Edwin y Elida,

quiénes nos han apoyado a cada uno

desde un principio y nuestros hermanos,

quiénes siempre estuvieron

aconsejándonos.

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Agradecimientos

Expresamos nuestros agradecimientos a

nuestros padres y hermanos quienes han

estado con nosotros en todo momento,

brindándonos tranquilidad y fuerza para

seguir luchando por nuestros objetivos.

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Índice

Introducción .............................................................................................................................. 11

1. Literatura y teoría sobre el tema ........................................................................................... 13

1.1. Antecedentes nacionales e internacionales .................................................................... 13

1.1.1. Internacionales ........................................................................................................ 13

1.1.2. Nacionales .............................................................................................................. 14

1.2. Marco teórico................................................................................................................. 16

1.2.1. Manufactura esbelta................................................................................................ 16

1.2.2. Productividad .......................................................................................................... 22

2. Metodología empleada ......................................................................................................... 23

2.1. Diagnóstico situacional ................................................................................................. 23

2.1.1. Mapa de flujo de valor (VSM) ............................................................................... 27

2.1.2. Diagrama SIPOC .................................................................................................... 29

2.2. Análisis de los resultados del diagnóstico ..................................................................... 29

2.2.1. Diagrama causa y efecto ......................................................................................... 29

2.2.2. Diagrama de Pareto ................................................................................................ 32

2.3. Alternativas de solución ................................................................................................ 33

2.4. Diseño de la propuesta de mejora .................................................................................. 34

2.4.1. Aplicación de 5 S.................................................................................................... 34

2.4.2. Aplicación de TPM................................................................................................. 40

2.4.3. Mapa de flujo de valor (VSM) propuesto............................................................... 48

3. Resultados encontrados ........................................................................................................ 50

3.1. Eficiencia ....................................................................................................................... 50

3.2. Eficacia .......................................................................................................................... 51

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3.3. Productividad ................................................................................................................. 51

4. Análisis y discusión .............................................................................................................. 52

4.1. Análisis .......................................................................................................................... 52

4.2. Discusión ....................................................................................................................... 53

5. Conclusiones y recomendaciones ......................................................................................... 54

5.1. Conclusiones.................................................................................................................. 54

5.2. Recomendaciones .......................................................................................................... 55

6. Bibliografía ........................................................................................................................... 56

Anexos ...................................................................................................................................... 60

Anexo 1: Glosario................................................................................................................. 60

Anexo 2: Ficha de tarea de investigación ............................................................................. 62

Anexo 3: Reporte resumen de turnitin.................................................................................. 65

Anexo 4: Fotografía de producto semiterminado (escarcha de PET)................................... 70

Anexo 5: Fotografía de pellets. ............................................................................................ 70

Anexo 6: Datos mensuales del tiempo disponible y real. ..................................................... 71

Anexo 7: Datos mensuales de la cantidad producida y proyectada...................................... 72

Anexo 8: Diseño actual del área de peletizado. Elaboración propia. ................................... 73

Anexo 9: Bolsas de pellets en medio de la producción. Elaboración propia. ...................... 73

Índice de tablas

Tabla 1. Productividad del proceso de peletizado .................................................................... 23

Tabla 2. Eficiencia (en trimestres) del proceso de peletizado. ................................................. 24

Tabla 3. Eficacia (en trimestres) del proceso de peletizado. .................................................... 25

Tabla 4. Tabla de frecuencias para el diagrama Pareto. ........................................................... 32

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Tabla 5. Tabla de propuestas según las causas. ........................................................................ 34

Tabla 6. Resultados esperados de la eficiencia del proceso de peletizado. .............................. 50

Tabla 7. Resultados esperados de la eficacia del proceso de peletizado. ................................. 51

Tabla 8. Resultados esperados de la productividad del proceso de peletizado. ....................... 51

Índice de figuras

Figura 1. Ejemplo de tarjeta roja. ............................................................................................. 18

Figura 2. Gráfico de barras de la productividad desde el año 2018 hasta 2019. Elaboración

propia. ....................................................................................................................................... 24

Figura 3. Plan anual de mantenimiento preventivo. Elaboración propia.................................. 26

Figura 4. Mapa de flujo de valor del proceso de reciclado de PET. Elaboración propia. ........ 28

Figura 5. Diagrama SIPOC del proceso de reciclado de PET. Elaboración propia. ................ 29

Figura 6. Diagrama Ishikawa. Elaboración propia. .................................................................. 30

Figura 7. Diagrama de Pareto de priorización de causas. Elaboración propia ......................... 33

Figura 8. Formato de tarjeta. Elaboración propia. .................................................................... 35

Figura 9. Simulación del área de peletizado con tarjetas rojas. Elaboración propia. ............... 35

Figura 10. Registro de tarjetas rojas. Elaboración propia......................................................... 36

Figura 11. Antes de aplicar Seiton. Elaboración propia. .......................................................... 37

Figura 12. Después de aplicar Seiton. Elaboración propia. ...................................................... 37

Figura 13. Proceso peletizado ordenado. Elaboración propia. ................................................. 38

Figura 14. Formato de limpieza. Elaboración propia. .............................................................. 39

Figura 15. Formato de registro de charlas. Elaboración propia................................................ 40

Figura 16. Cronograma de capacitación de los operarios. Elaboración propia. ....................... 42

Figura 17. Formato de limpieza. Elaboración propia. .............................................................. 43

Figura 18. Identificación de contaminantes. Elaboración propia. ............................................ 44

Figura 19. Instructivo de mantenimiento. Elaboración propia. ................................................ 45

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Figura 20. Check list diario de peletizadora. Elaboración propia. ........................................... 46

Figura 21. Plan de mantenimiento preventivo propuesto. Elaboración propia. ....................... 48

Figura 22. VSM propuesto. Elaboración propia. ...................................................................... 49

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Introducción

La industria del plástico es un campo que se ha manifestado en crecimiento en China, Europa

y otros países donde ha causado un gran impacto debido al abundante consumo de las personas

a lo largo de los años. Esto se debe a que cada vez más empresas apuestan por este producto al

ser muy comercial en el mercado.

Debido a ello, la gran demanda de estos productos exige que las empresas se mantengan

produciendo productos de buena calidad, por ende, se necesita que haya una mejora continua

de los procesos productivos.

Así mismo, Perú es un país productor de plástico teniendo una cantidad de empresas

manufactureras de plástico. Sin embargo, estas empresas han disminuido su producción, debido

a las grandes competencias y la entrada de mercados extranjeros, ya que la mano de obra

extranjera es más barata que la local, pero, el producto extranjero no tiene tan buena calidad

como el producto nacional, lo cual representa una ventaja. Además, esta disminución de

producción se debe a que las personas están tomando conciencia del calentamiento global y

buscan otra alternativa en reemplazar el plástico, por este motivo se ha visto en todos los países,

la minimización de residuos sólidos.

Por otro lado, la empresa que se estudiará es una procesadora de plásticos, quienes se

dedican a la producción de pellets de Tereftalato de polietileno (PET), con el fin de

comercializar ese material para la elaboración de envases de betún, ambientadores y cuidado

para autos. Es una empresa con más de 19 años de experiencia contando con una gran cartera

de clientes y proveedores, debido al servicio de calidad que la empresa ofrece. Asimismo,

cuentan con cuatro plantas industriales, ubicadas en San Juan de Lurigancho.

Sin embargo, se han detectado problemas por varias causas generando costos

innecesarios como la falta de limpieza de contaminantes en la materia prima, el bajo

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rendimiento de las máquinas, demoras y tiempo muerto en los mantenimientos, la poca

movilización del personal en los pasillos de las instalaciones, entre otros.

Así mismo, en los últimos meses se ha presentado un mayor problema en el proceso de

peletizado y es la baja productividad. Esta ha ido decreciendo desde su pico más alto que ha

sido 86.42% entre Abril y Junio del 2018, hasta encontrarse en la actualidad en 53.85%. Esto

se debe a la falta de mantenimiento de la máquina peletizadora, mantenimiento incorrecto y la

presencia de partículas (polvo) que dañan a la máquina.

Debido a esto, se desliga una pregunta de investigación, que planteamos de la siguiente

manera: ¿De qué manera la propuesta de aplicación de la manufactura esbelta mejora la

productividad del proceso de peletizado de una planta procesadora de plástico?

En tal sentido, el objetivo de la presente investigación es diseñar una propuesta de

mejora basada en la metodología de la manufactura esbelta para mejorar la productividad en el

proceso de peletizado.

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1. Literatura y teoría sobre el tema

1.1. Antecedentes nacionales e internacionales

1.1.1. Internacionales

• Caso 1: Desarrollo de una metodología para mejorar la productividad del proceso de

elaboración de tubos plásticos.

Año: 2015

Resumen: En este artículo de investigación la empresa de plásticos buscar incrementar su

productividad y el rendimiento en sus máquinas de producción. Además, se ha presentado otros

problemas como desorden, falta de limpieza y menos espacios en las instalaciones de la

empresa, lo cual ha generado que los operarios no tengan espacios para movilizarse y esto

podría generar accidentes. De esta manera, la empresa realiza encuestas y entrevistas con los

operarios y la junta directiva para poder analizar los problemas que perjudican a las máquinas

y a los operarios. Es por ello, que se decidió hacer uso de la herramienta 5 S.

Resultados: Con la implementación de 5´S, el proceso de producción ha mejorado de 30% a un

40%, gracias a los 5 pilares que redujeron desperdicios y ayudaron a mejorar los espacios en las

instalaciones.

Conclusiones: Este proyecto es de gran importancia para la idea de propuesta de aplicación de

5S.

• Caso 2: Propuesta de un plan de mejoramiento de las operaciones de preparación y montaje

de moldes en una empresa fabricante de envases plásticos en el valle del Cauca.

Año: 2016

Resumen: El siguiente artículo realizaron el método de las 5M, pudiendo identificar que hay

problemas en el ambiente de trabajo, mano de obra y en la maquinaria. Debido a esto, se utiliza

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algunas herramientas de la manufactura esbelta, 5’S, SMED y la estandarización. Además,

aplicaron las herramientas TPM, Kaizen y Poka yoke para la disminuir los tiempos muertos.

Resultados: La herramienta 5’S ayudó a disminuir los tiempos muertos que surgen en las

paradas de máquina, la poca iluminación y de clasificar los materiales en buen estado y mal

estado. Asimismo, la herramienta de TPM se encargó de mejorar la calidad de los moldes en la

máquina y reduciendo los tiempos de 236 minutos a 145 minutos.

Conclusiones: Esta tesis aporta información de la implementación de las 5’S y TPM para

eliminación de tiempos muertos.

• Caso 3: Propuesta de mejoramiento en la productividad del proceso de extrusión de tubería

PVC en la empresa Construplast

Año: 2016

Resumen: Esta tesis tiene como objetivo crear propuestas para el proceso de extrusión de tubos

plásticos que ayuden a incrementar su productividad. En primer lugar, se diagnosticó las causas

principales que fueron el compuesto inadecuado, falta de estándares en extrusión y falta de

estándares en el mezclado y pulverizado. Luego se realizaron las propuestas para reducir los

tiempos para preparar las máquinas, mezclado y pulverizado.

Resultados: El resultado que se logra obtener es aumentar la productividad de 55.2% a 80.4%.

Conclusión: Esta tesis aporta información en la similitud de los procesos de este informe.

1.1.2. Nacionales

• Caso 4: Tiempos en el proceso productivo del plástico y su efecto en la productividad de la

empresa Glova Plast S.A.C. en la ciudad de Juliaca en el año 2017

Año: 2018

Resumen: La empresa Glova Plast S.A.C. se encarga de fabricar botellas y bolsas en la ciudad

de Juliaca. Sin embargo, se ha presentado problemas en el área de peletizado que no están siendo

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solucionados debido a desconocimiento de los puntos críticos en el proceso y la falta de

seguimiento en los tiempos de la peletizadora al transformar la materia prima. Es por ello, que

la empresa busca metodologías para mejorar los tiempos improductivos y eliminar los

desperdicios que se generan en el área de peletizado con el propósito de mejorar la

productividad y mantenerse competitivo.

La autor propone implementar la herramienta 5S para conservar buenas condiciones del

ambiente de trabajo y se realice las labores en forma organizada y limpia con el fin de reducir

el tiempo muerto en el proceso de peletizado. Además, se revisaron indicadores de

productividad.

Resultados: Se espera un aumento de 89% en el 2017 a 92% considerando las condiciones de

trabajo.

Conclusión: Esta investigación sirve como apoyo para la propuesta de implementación de 5S.

• Caso 5: Mejora de procesos en las áreas de mezclado y molienda de una empresa

manufacturera de tubosistemas PVC y PEAD aplicando herramientas de calidad y lean

manufacturing.

Año: 2017

Resumen: En esta tesis se aplican las herramientas: 5S, SMED, TPM y Benchamrking, para

solucionar los problemas en la utilización de productos no conformes. Con estas herramientas

se mejoran los procesos en estudio (mezclado y molienda), con los cuales reducen el inventario

de productos no conformes.

Se usó las 5 S para disminuir tiempos muertos en los procesos, además se logró un cambio de

pensamiento en los trabajadores con la estandarización. Por otro lado, se mejoran los tiempos

de producción con la aplicación del SMED y TPM para reducir paradas de máquina.

Resultados: Se logra obtener en la investigación, la reducción del inventario de material

rechazado de 9% a 5.7% en 2 años.

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Conclusión: Esta tesis nos ayuda en la idea de propuesta de aplicación de 5S para eliminar los

tiempos muertos y aplicación de TPM para ejecutar un mantenimiento preventivo.

• Caso 6: Aplicación del ciclo de Deming para mejorar la productividad en el área de

producción de la empresa Tecnipack S.A.C, Ate – 2017.

Año: 2017

Resumen: En esta empresa, se ha identificado problemas en la calidad de la producción por la

falta de mantenimientos en las máquinas mediante el diagrama de Ishikawa y Pareto. Se usaron

las herramientas 5 S y TPM por medio del ciclo de Deming. Implementando formatos de

limpieza e inspección, como también plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

Resultados: Se aumentó la productividad de un 36% a un 74% y hubo mejoras significativas en

la eficiencia de un 67% a un 83% y en la eficacia, de un 62% a un 89%.

Conclusión: Con este proyecto se muestra que las 5S y el TPM son técnicas que ayudan

aumentar la productividad de una empresa.

1.2. Marco teórico

1.2.1. Manufactura esbelta

1.2.1.1. Definición

Gisbert (2015) asegura que la manufactura esbelta elimina los desperdicios, siendo este su

principal objetivo, por lo cual aumentaría la competitividad de las empresas y la eficiencia en

sus procesos. Aplicar esta metodología daría a la organización y al colaborador adoptar una

cultura que busque la forma de aplicar mejoras en los procesos, involucrando a la dirección y

empleados.

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1.2.1.2. Principios

Los principios fueron creados al observar que el sistema empleado en Toyota era efectivo y los

expertos propusieron cinco principios importantes. De esta manera, Rivera (2008) enumera los

siguientes principios:

• Especificar el valor: Este punto está basado en el cliente. Es decir, cuánto está

dispuesto a pagar el cliente y que es lo que espera. De esta manera, el vendedor o la

empresa pueda generar valor en base a lo que pida el consumidor.

• Análisis de la Cadena de Valor: Se basa en despachar un producto o servicio al

cliente con el fin de averiguar qué actividades generan valor o no generan para así

mejorar las actividades y eliminar algún desperdicio.

• Flujo continuo: En este punto nos tenemos que asegurar que el valor fluya de

forma continua y no genere lotes.

• El cliente “hala” (Sistema pull): Este principio se trata de entregar los productos

a tiempo. Es decir, la producción no sólo se basa en responder a los pedidos con

anticipación sino también en la demanda y satisfacer las necesidades del cliente.

• Mejoramiento Continuo (Kaizen): Se refiere a la secuencia de procesos donde

nunca llegan a un final, siempre hay una mejora diferente.

1.2.1.3. Dimensiones

a) Metodología de las 5 S

Técnica usada en la aplicación de la manufactura esbelta, Pérez (2014), sostiene que es una

filosofía que une factores como la capacitación constante y ser autónomo en el trabajo, además,

adopta la disciplina como factor fundamental para que se pueda implementar.

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Es una herramienta muy sencilla que no necesita mucha inversión de dinero, además de

ser una técnica con bastante potencial y que la mayoría de las empresas deberían implementar

y sacarle todo el provecho.

- Seiri (Clasificar)

En este paso, se elimina y clasifica los materiales innecesarios e inservibles para realizar

las tareas. La pregunta clave para identificar los elementos es: “¿es esto útil o inútil?”. A partir

de ello se evita perder tiempo en encontrar las cosas y en transportes innecesarios (Hernández

y Vizán, 2013).

Según Manzano y Gisbert (2016), para su implementación se utilizan tarjetas rojas

adheridas a los objetos o equipos que se dude de su utilización para reconocer su grado de

utilidad. A partir de esto, se revela si es necesario en el área de trabajo (véase figura 1).

Figura 1. Ejemplo de tarjeta roja.

- Seiton (Ordenar)

Se refiere a mantener el área de trabajo de forma organizada para realizar las actividades.

Acerca de este apartado, Manzano y Gisbert (2016) afirman que se definen las ubicaciones y se

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identifican los objetos con la finalidad de mejorar su búsqueda y devolución al lugar que

pertenece.

Para esto se necesita la disposición por parte de los colaboradores y su compromiso para

realizar una correcta implementación del seiton. Además, las empresas también pueden

identificar los objetos pertenecientes a cada área de trabajo, además de una optimización del

espacio de trabajo, ya que las herramientas se encontrarán más rápido, mejorando la eficiencia

del trabajador.

- Seiso (Limpieza e inspección)

Luego de haber realizado la clasificación y el orden, se debe realizar una limpieza en el lugar.

Hernández y Vizán (2013) afirman que en este paso se debe anticipar a que se produzcan

defectos con la limpieza. Además, se debe tener a la limpieza como punto importante y

necesario del trabajo diario.

Por lo tanto, para la implementación del seiso se debe establecer horarios fijos de

limpieza e inspección, ya sea del espacio de trabajo como también de los equipos, ya que esto

ayuda a alargar la vida útil de estos y conservar un área despejada para reducir los accidentes

laborales.

- Seiketsu (Estandarizar)

Luego que estén implementadas las tres primeras “S”, se deben definir estándares para llevarlas

a cabo para asegurar su realización de la mejor manera posible. Hernández y Vizán (2013)

sostienen que para trabajar de manera práctica, se necesita un procedimiento establecido el cual

se debe cumplir a seriedad para evitar conductas erróneas.

- Shitsuke (Disciplina)

Según Manzano y Gisbert (2016), es la fase más sencilla y a la vez más complicada, ya

que es solo aplicar lo ya ha aprendido, pero lo complicado es hacerlo una disciplina porque se

necesita el compromiso e interés del personal para aplicar lo aprendido.

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b) Mantenimiento productivo total (TPM)

La herramienta del mantenimiento productivo total según Cuatrecasas (2012), quien afirma que

el TPM pretende que la producción de una organización sea sin desperdicios, sin defectos ni

problemas, para lo cual se deben mitigar las actividades que no añadan valor.

De esta manera, el TPM proporciona una mejora de los sistemas productivos,

manteniéndolos eficientes y operando de manera eficaz a través del tiempo. Asimismo, el TPM

según Ardila et al. (2008) cuenta con 8 pilares de trabajo que son:

• Mejoras enfocadas

• Mantenimiento Autónomo

• Mantenimiento Planeado

• Control inicial

• Aseguramiento de la Calidad

• Educación y Entrenamiento

• Eficiencia Administrativa

• Seguridad y Gestión Ambiental

c) Mapa de la Cadena de Valor

Es la técnica Value Stream Mapping (VSM), que sirve para tener una visión periférica de todos

los procesos y poder identificar alguna actividad donde se presente bastante desperdicio o no

agreguen valor. Según Rivera (2008), en el mapa se representa el proceso desde el inicio (orden

del cliente) hasta el despacho de los productos.

El propósito de este instrumento es mostrarnos desperdicios de tiempo de espera y

tiempos muertos cuando se presenta inventarios o procesos innecesarios. Al identificar un valor

no agregado, la manufactura esbelta se encargará de mejorarlo.

d) Diagrama SIPOC

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El SIPOC es una de las herramientas del Lean Manufacturing, la cual se utiliza para mostrarnos

los procesos de un producto o servicio. Asimismo, Cañedo (2012) lo define como una técnica

que identifica a los proveedores, entradas, el proceso, las salidas y el cliente final del proceso,

ya sea externo o interno.

Resumiendo lo planteado, el método SIPOC permite comprender los procesos de forma

rápida y ayuda a los clientes aclarar sus dudas (Gómez et al., 2015). De igual forma, es una

herramienta que tiene como objetivo encontrar procesos que aportan valor o no aportan valor,

de las cuales se identifica para poder eliminarlas.

e) Diagrama Ishikawa

Es una de las herramientas de calidad más usadas para identificar causas, sub causas o factores

que pueden haber ocasionado algún daño. Gutiérrez y De la Vara (2009) afirman que esta

herramienta relaciona el problema general con las posibles causas que lo generen, evitando la

búsqueda de las causas de forma directa.

De acuerdo con el autor, el diagrama Ishikawa contribuye a una empresa comprender

las causas y emplear soluciones. Además, para elaborar un buen diagrama, se necesita trabajar

en equipo para que de esta manera todos puedan identificar varias causas y organizar planes de

acción.

f) Diagrama de Pareto

En la mayoría de las situaciones, el diagrama de Pareto suele estar acompañado de un diagrama

Ishikawa, ya que este nos ayuda a identificar las causas y poder plasmarlo en un gráfico de

barras e interpretarlo.

Marrero et al. (2014) menciona que este diagrama sirve para identificar cuáles son las

causas más relevantes. Además, de priorizar cuál atacar primero de acuerdo al principio de

Pareto. En otras palabras, decide los puntos más críticos de la situación en estudio.

Page 22: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

22

1.2.2. Productividad

1.2.2.1. Definición

Gutiérrez (2010) sostiene que la productividad de un proceso se necesita aumentar para que este

proceso alcance mejores resultados, teniendo en consideración los recursos que se emplean.

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎

Por otro lado, Carro y González (2014) afirman que la productividad es directamente

proporcional entre lo producido y los recursos utilizados para producirlo y su mejora implica la

mejora del proceso.

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

1.2.2.2. Dimensiones de la productividad

- Eficiencia

Según Gutiérrez (2010) es evitar que haya desperdicio de recursos y lo mejor es tratar de

optimizarlos reduciendo los tiempos espera del equipo, mantenimientos, reparaciones, etc.

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Para motivos de esta investigación se adaptó a la siguiente fórmula:

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

- Eficacia

Hernández y Rodríguez (2006) afirman que la eficacia se mide a través de los resultados, sin

interesar el procedimiento ni los medios con que se lograron. (p. 28)

Para el estudio de esta investigación, se usará la siguiente fórmula:

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

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2. Metodología empleada

La metodología empleada en este proyecto de investigación es de tipo aplicada no experimental.

2.1. Diagnóstico situacional

La empresa se dedica al procesamiento de botellas recicladas de polietileno de tereftalato (PET),

para convertirlas primero en escarcha de PET (ver anexo 4) y luego en pellets de PET (ver anexo

5), las cuales sirven como materia prima para abastecer a las áreas de inyección y soplado de la

empresa.

El objeto de estudio está enfocado en el proceso de reciclado de botellas de PET. El cual

se detallará en un mapa de flujo de valor (VSM), luego se usará el diagrama SIPOC y se llevará

a un análisis a través de un diagrama de Ishikawa y posteriormente el diagrama de Pareto.

Sin embargo, para realizar un diagnóstico de la actualidad de la empresa y obtener una

idea acerca del problema, se tomará en cuenta los valores obtenidos desde enero del año 2018

hasta junio del 2019 otorgados por el encargado de la planta de reciclado y consolidados por

trimestres.

Tabla 1. Productividad del proceso de peletizado

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la productividad del proceso de peletizado ha disminuido en el

transcurrir del tiempo. A continuación, en el siguiente gráfico se mostrará la baja productividad.

AÑO TRIMESTRE EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD

ENE-MAR 94.17% 88.19% 83.05%

ABR-JUN 95.00% 90.97% 86.42%

JUL-SEP 78.47% 88.46% 69.42%

OCT-DIC 73.61% 88.46% 65.12%

ENE-MAR 71.53% 86.54% 61.90%

ABR-JUN 66.67% 80.77% 53.85%

2018

2019

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24

Figura 2. Gráfico de barras de la productividad desde el año 2018 hasta 2019. Elaboración propia.

En el gráfico se muestra que el punto máximo de productividad llegó entre los meses de

abril hasta junio del 2018 con un 86.42%, y al trimestre de abril y junio del 2019 ha disminuido

considerablemente a un 53.85%.

Se obtuvieron los datos mensuales (ver anexo 6) y se registró de acuerdo a los reportes

de producción acerca de los tiempos reales y disponibles. Los datos de la producción fueron

procesados de forma trimestral para la facilidad del estudio, permitiéndonos hallar la eficiencia

del proceso.

Tabla 2. Eficiencia (en trimestres) del proceso de peletizado.

Fuente: Elaboración propia.

Para hallar la eficiencia se utilizó la siguiente fórmula:

83.05%86.42%

69.42%65.12% 61.90%

53.85%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN

2018 2019

PRODUCTIVIDAD

AÑO TRIMESTRETIEMPO

REAL

TIEMPO

DISPONIBLEEFICIENCIA

ENE-MAR 1130 1200 94.17%

ABR-JUN 1140 1200 95.00%

JUL-SEP 1130 1440 78.47%

OCT-DIC 1060 1440 73.61%

ENE-MAR 1030 1440 71.53%

ABR-JUN 960 1440 66.67%

2018

2019

Page 25: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

25

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

Por otro lado, en los reportes también se obtuvo la producción mensual (ver anexo 7) en

los cuales se muestra la cantidad proyectada y la cantidad producida. De igual forma se procesó

de manera trimestral para el estudio de la investigación y hallar la eficacia del proceso.

Tabla 3. Eficacia (en trimestres) del proceso de peletizado.

Fuente: Elaboración propia.

Para hallar la eficacia se utilizó la siguiente fórmula:

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

Por otro lado, la empresa tiene una mala organización con los mantenimientos de la

máquina peletizadora. En este gráfico se puede observar el plan de mantenimiento preventivo

que realizan.

AÑO TRIMESTRECANTIDAD

PRODUCIDA (TN)

CANTIDAD

PROYECTADA (TN)EFICACIA

ENE-MAR 127 144 88.19%

ABR-JUN 131 144 90.97%

JUL-SEP 138 156 88.46%

OCT-DIC 138 156 88.46%

ENE-MAR 135 156 86.54%

ABR-JUN 126 156 80.77%

2018

2019

Page 26: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

26

Figura 3. Plan anual de mantenimiento preventivo. Elaboración propia.

La baja productividad es debido a la falta de un correcto mantenimiento en la máquina

peletizadora. Esta máquina suele trabajar 5 días seguidos sin apagar, ya que al prender la

máquina tarda bastante tiempo en arrancar y es ahí donde se produce tiempos muertos por

esperas.

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

1 MQPEL-1 PELETIZADORA

1.1 MQEXTR-1 EXTRUSORA

1.1.1 Motor Limpieza de polvo Mecánico 1 1 1 1

Verificar calentamientos

Limpieza de grasa o aceite derramado 4 4 2

Verificar las conexiones

Comprobar y cambiar rodamientos 1

Equilibrar el motor

1.1.2 Cámara de extrusión Verificar calentamientos anormales Eléctrico 2 3 3

Revisión de temperaturas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.1.3 Filtro de tornillo Revisión y limpieza Mecánico 2 1 1 2

Cambio de filtro 2 2 2

Corroborar el ajuste 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.1.4 Husillo Control de desgaste Eléctrico 1 1 1

Revisión y limpieza de astillamientos

Verificar la lubricación

1.1.5 Cañón de tornilo Control de desgaste Eléctrico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Revisión de temperaturas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.1.6 Boquilla de extrusión Revisión y limpieza Eléctrico

Inspección de atasco de materia prima 2 2 2

Verificar el correcto fundido 2 2 2 2 2

1.2 MQPIC-1 PICADORA

1.2.1Zona de enfriamiento y

calentamientoCorroborar y revisar las temperaturas Eléctrico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Verificar el chiller 2 2 2 2

Verificar la cristalización de MP 2 2 2 2

Revisión y limpieza

Inspección de secado de MP

1.2.2 Molino Verificar la picadora Eléctrico 1 1 1

Inspeccionar las cuchillas 1 1 1

Revisión y limpieza

Fuente: Empresa en estudio

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mant. Interno Mant. Externo

Corresponde a: Máquina y Equipos

Fecha de elaboración: 2018/10/01

MES

NÚMER

OCÓDIGO MÁQUINA / EQUIPO ACTIVIDAD

TIPO

ELECT/

MEC

Page 27: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

27

2.1.1. Mapa de flujo de valor (VSM)

Tiene la finalidad de mostrar una representación gráfica del proceso de reciclado de PET, se

desarrolló un VSM (ver figura 4), obteniendo un takt time de 554 min/tn, lo que significa que

el cliente demanda una tonelada cada 554 minutos. Además, el tiempo ciclo del proceso de

reciclado es de 795 minutos.

Cabe resaltar que el proceso crítico es el de peletizado ya que, se presentan más tiempo

que no agrega valor con un total de 90 minutos, lo cual se tiene que reducir.

Page 28: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

28

Figura 4. Mapa de flujo de valor del proceso de reciclado de PET. Elaboración propia.

Page 29: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

29

2.1.2. Diagrama SIPOC

Para un mayor entendimiento de cómo se ejecutan los procedimientos del proceso de peletizado

de reciclado de PET, se realiza un diagrama SIPOC (ver figura 5). Además, con ello se permitirá

mejorar procedimientos establecidos de una mejor manera.

Figura 5. Diagrama SIPOC del proceso de reciclado de PET. Elaboración propia.

2.2. Análisis de los resultados del diagnóstico

2.2.1. Diagrama causa y efecto

Para realizar un análisis de las posibles causas que afecten la baja productividad en el proceso

de peletizado, se procedió a realizar un diagrama causa y efecto en el cual se fueron registrando

las causas utilizando las 6 M.

Page 30: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

30

Figura 6. Diagrama Ishikawa. Elaboración propia.

Page 31: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

31

a) Causas relacionadas a la mano de obra

La organización no posee personal capacitado y a su vez se evidenció falta de motivación. Por

lo tanto, se refleja las malas prácticas de los procedimientos con respecto al manejo de la

maquinaria, transporte de materiales y el mantenimiento de las máquinas.

b) Causas relacionadas a la maquinaria

En la máquina se identifican mantenimientos mal realizados, mayormente ocurren por el apuro

del personal de realizar su trabajo y también por la falta de un procedimiento estandarizado.

Además, se ha detectado que la máquina se malogra frecuentemente, evidenciando la

falta de mantenimiento preventivo, provocando paradas de máquina.

c) Causas relacionadas a la materia prima

En este apartado se ha logrado detectar el ingreso de materia prima contaminada a producción,

esto se debe a que los proveedores insertan metales a las botellas para que puedan ganar peso y

venderlo más caro. Además de que no hay un control preciso para la detección de estos

contaminantes para erradicarlos del proceso.

Cabe resaltar que los aditivos que se ingresan en el proceso de peletizado, como es el

pigmento, poseen propiedades que dañan a la máquina al hacer que esta se esfuerce más de lo

planeado.

d) Causas relacionadas al método

Se realizan procedimientos de mantenimiento de forma empírica cuando sucede alguna

dificultad con la máquina, lo que refleja una falta de procedimientos estandarizados. Además

de que cada trabajador posee una forma de trabajar distinta a los demás, ya que tienen sus

propios métodos.

e) Causas relacionadas a la medición

No se tienen formatos de control establecidos para el área de peletizado.

f) Causas relacionadas al medio ambiente

Page 32: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

32

Se observó el ambiente de trabajo del área de peletizado inadecuado, ya que contaba con

presencia de polvo en el área de la máquina, teniendo la oportunidad de ingresar y provocar

fallos.

Las causas relevantes en el proceso de peletizado son:

- Ambiente inadecuado (presencia de polvo)

- Mantenimiento deficiente

- Falta de mantenimiento

- Falta de motivación

- Materia prima contaminada

- Falta de repuestos

- Desgaste de piezas

2.2.2. Diagrama de Pareto

Por medio de este diagrama, se logrará priorizar las causas con el fin de encontrar solución a la

baja productividad en el proceso de peletizado. Como resultado, se muestra la recopilación de

datos para la elaboración del diagrama:

Tabla 4. Tabla de frecuencias para el diagrama Pareto.

Causa

Frecuencia por

mes Porcentaje

Porcentaje

acumulado

P1 Ambiente inadecuado (presencia de polvo) 50 31% 31%

P2 Mantenimiento deficiente 42 25% 56%

P3 Falta de mantenimiento 33 21% 77%

P4 Falta de motivación 15 9% 86%

P5 Materia prima contaminada 12 7% 93%

P6 Falta de repuestos 8 5% 98%

P7 Desgaste de piezas 4 2% 100%

Fuente: Elaboración propia

Page 33: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

33

Figura 7. Diagrama de Pareto de priorización de causas. Elaboración propia

Como se observa, las tres primeras opciones son las causas por priorizar por el principio

de Pareto, ya que se encuentran dentro del 80% del acumulado.

Por medio de esta herramienta se priorizan las siguientes oportunidades de mejora:

- Ambiente inadecuado (presencia de polvo)

- Mantenimiento deficiente

- Falta de mantenimiento

2.3. Alternativas de solución

En base del análisis, se ha identificado tres problemas críticos, los cuales fueron ambiente

inadecuado (presencia de polvo), mantenimiento deficiente y falta de mantenimiento. Es por

ello, que se va a realizar un plan de mejora para los problemas identificados. A continuación,

se presentarán las propuestas de mejora según los problemas detectados.

50 42 33 15 12 8 3

31%

56%

77%86%

93% 98% 100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Porc

enta

je

Frec

uen

cia

po

r m

es

Principales causas

Diagrama Pareto - Priorización de causas

Frecuencia Porcentaje

Page 34: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

34

Tabla 5. Tabla de propuestas según las causas.

Fuente: Elaboración propia.

2.4. Diseño de la propuesta de mejora

2.4.1. Aplicación de 5 S

Al tener estructurado los procesos de reciclado de PET, se procede a diseñar la propuesta de

mejora en base al primer problema con la metodología 5S. Sin embargo, para poder realizar

esta propuesta, se tienen que involucrar a los colaboradores y empleadores, para que esta

propuesta sea efectiva.

El principal problema que es ambiente inadecuado es producido por la falta de limpieza

en la máquina de peletizado que se encuentra sucio y con cosas que no tienen valor o no es el

lugar donde debería estar y esto ocurre porque la empresa se encuentra a la luz del sol, humedad,

etc. (Ver anexo 8). Asimismo, el desarrollo de las 5S se realizará de esta manera:

a) Seiri (Clasificar)

El primer punto se trata de clasificar los elementos necesarios que aportan valor o los que no

aportan valor. Se va a entregar tarjetas rojas al personal para que identifique y coloque en cada

equipo o material que sea innecesario, defectuoso y así poder decidir si se elimina o se separa.

Ítem Causas de la baja productividad Propuesta de lean manufacturing

1 Ambiente inadecuado (presencia de polvo) 5 S (orden y limpieza)

2 Mantenimiento deficiente TPM (Mantenimiento Productivo Total)

3 Falta de mantenimiento TPM (Mantenimiento Productivo Total)

Page 35: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

35

Figura 8. Formato de tarjeta. Elaboración propia.

Por lo consiguiente, se procede a mostrar la imagen del proceso de peletizadora con las

tarjetas rojas.

Figura 9. Simulación del área de peletizado con tarjetas rojas. Elaboración propia.

Page 36: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

36

Al terminar de colocar todas las tarjetas rojas, la persona encargada procede a registrar

todos los materiales o equipos en un formato, para ser evaluadas.

Figura 10. Registro de tarjetas rojas. Elaboración propia.

b) Seiton (Ordenar)

Al terminar de separar los elementos que no se va a usar, se procede a reestructurar la ubicación

de materiales o equipos y que se encuentre al alcance del trabajador y los equipos.

Con respecto al almacén, se va a modificar, ya que este se encuentra en medio del área

de reciclado y al costado del proceso de peletizado (ver anexo 9) y las bolsas de pellets se

encuentran una encima de otro, lo cual puede causar un accidente en los pasillos.

Por otro lado, al mover las bolsas de pellets a otro lado, el área de peletizado se

encontraría con más espacio, así que se procedió a mover la mesa de trabajo y poner un estante

o un mueble para guardar las herramientas, ya que en el segundo piso se encuentran todas las

herramientas que los operarios necesitan para los mantenimientos y esto evitaría tiempos de

recorrido.

Por consiguiente, se muestra el antes y después de haber ordenado los materiales y

equipos en el área de peletizado.

N° FECHANOMBRE DE LA PERSONA

QUE LO PROPONERESPONSABLE ÁREA DESCRIPCIÓN RAZON

ACCIÓN POR

TOMAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

REGISTRO DE ELEMENTOS DE TARJETAS ROJAS

CÓDIGO:

REVISIÓN:

APROBADO POR:

FECHA:

SUPERVISADO POR:REALIZADO POR:

Page 37: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

37

Figura 11. Antes de aplicar Seiton. Elaboración propia.

Figura 12. Después de aplicar Seiton. Elaboración propia.

Page 38: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

38

Figura 13. Proceso peletizado ordenado. Elaboración propia.

Con la restructuración de los equipos y materiales, la empresa va a tener resultados

positivos en los procesos productivos, ya que los operarios tendrán un mejor ambiente de

trabajo y se sentirán motivados al hacer su trabajo.

c) Seiso (Limpiar)

En este punto se organizará una reunión con la junta directiva y los colaboradores para llegar a

un acuerdo, ya que para hacer la limpieza de las máquinas se requiere un tiempo donde no

retrase algún proceso que se esté ejecutando.

Por lo tanto, al realizar el VSM, se pudo visualizar tiempos de espera cuando la máquina

realizaba su función, así que esos tiempos muertos podrían ser utilizados para realizar una

limpieza en la fábrica con la supervisión de un responsable. Asimismo, la máquina peletizadora

trabaja 5 días seguidos de lunes a viernes sin ser apagada, así que se va a realizar todos los

viernes una limpieza alrededor de la máquina peletizadora siguiendo el formato que se

estableció.

Page 39: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

39

Figura 14. Formato de limpieza. Elaboración propia.

Este formato ayuda a que los operarios tengan en cuenta las actividades que se debe

realizar para mantener un ambiente limpio y en buenas condiciones.

d) Seiketsu (Estandarización)

Para realizar este punto, se tiene que conservar estandarizadas las tres primeras “S” y para su

ejecución se necesita el compromiso de los trabajadores.

En este punto de estandarización, se va a realizar charlas de cinco minutos al final del

día para hacer un resumen de las actividades que se ha logrado y a la vez hacer charlas de

inducción y de motivación al personal.

Por otra parte, se va a mostrar la propuesta de formatos de registros para las charlas de

5 minutos, lo cual ha tenido mejoras.

SI NO

1 Limpiar la suciedad

2Limpiar los pasillos de la

empresa

3Limpiar la suciedad en la

máquina

4Limpiar los desechos en

los pasillos

5Guardar los aditivos en los

estantes

6 Limpiar la mesa de trabajo

7Guardar herramientas en

los estantes

8Guardar las cosas en su

lugar

9Clasificar a los productos

con tarjeta roja

10Ordenar los equipos de

seguridad

4:00 p. m.

TODOS LOS VIERNES

APROBADO POR: SUPERVISADO POR:

N° RESPONSABLE PUNTOS A EXAMINAR OBSERVACIONESREALIZADO:

FORMATO DE LIMPIEZA

HORA DE LIMPIEZA:

FRECUENCIA:

Page 40: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

40

Figura 15. Formato de registro de charlas. Elaboración propia.

e) Shitsuke (disciplina)

Por último, se responsabiliza a un trabajador por su área de trabajo, quién va a tener la función

de encargarse que su área conserve su espacio de trabajo organizado. De esta manera, los

trabajadores obtendrán la libertad de realizar mejoras que le ayuden a desempeñarse mejor en

su trabajo.

Para que los colaboradores se sientan involucrados con la limpieza y orden de su área,

y lo puedan aplicar en su día a día, se entregarán incentivos mensuales de acuerdo con el

cumplimiento de las 5’S. Esto los mantendrá motivados y mejorará sus rendimientos de acuerdo

con su función.

2.4.2. Aplicación de TPM

Como se ha visto en el diagrama de Pareto, la empresa tiene problemas con mantenimiento

deficiente y falta de mantenimiento en la máquina de peletizado. Estos problemas se dan

INDUCCIÓN:

CAPACITACIÓN:

TEMA:

NOMBRE DEL CAPACITADOR:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL

PERSONALDNI ÁREA DE TRABAJO FIRMA OBSERVACIONES

SUPERVISADO POR: REALIZADO POR: APROBADO POR:

REGISTRO DE CHARLAS DE 5 MINUTOS

Page 41: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

41

frecuentemente por la falta de cronogramas semanales o mensuales. Sin embargo, la máquina

se encuentra con muchos años de funcionamiento y debido a eso, no trabaja de la misma manera.

Es por ello que sufre paradas de máquina en días que no son previstos y darle un

mantenimiento requiere de un día completo.

2.4.2.1. Aplicación del mantenimiento autónomo

Debido a los problemas mencionados se va a proponer la herramienta de mantenimiento

autónomo, pilar del mantenimiento productivo total, quién tiene como propósito mejorar el

rendimiento del equipo y evitar su pronto desgaste. Este mantenimiento se divide en las

siguientes fases:

a) Fase 1: Preparación

La alta dirección tiene la obligación de comunicar al personal acerca de la decisión de aplicar

el mantenimiento autónomo en el área de peletizado y la importancia que esta tiene para mejorar

los procesos.

Solo se cuenta con un supervisor de mantenimiento y de planta. Por lo tanto, para esta

metodología, se enviará a capacitar al supervisor de mantenimiento y al supervisor de planta,

con el fin de que tengan conocimientos básicos sobre el mantenimiento autónomo y luego

transmitan esos conocimientos a los colaboradores.

De esta manera, todo el personal comprenderá la importancia del programa y se

encontrará comprometido para su correcta aplicación.

b) Fase 2: Introducción

Se diseñará un cronograma de capacitación acerca del mantenimiento autónomo para todos los

colaboradores que se encuentran implicados en el programa a implementar.

Este cronograma contará con 2 horas diarias dictada los días viernes por el tiempo de 4

semanas.

Page 42: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

42

Figura 16. Cronograma de capacitación de los operarios. Elaboración propia.

Con estas capacitaciones el personal cambiará su perspectiva y al momento de

implementar el programa, no se encontrará su resistencia al cambio.

Se va a diseñar y entregar cronogramas diarios para el supervisor y para un operario

encargado del mantenimiento donde cada día se dará un tiempo para que puedan hacer la

revisión correspondiente al equipo y verificar si se encuentra en buen estado, revisar las

temperaturas o algún repuesto que sufre de desgaste para que sea cambiado y así evitar paradas

excesivas.

c) Fase 3: Implantación

Para la correcta aplicación de esta fase, se va a desarrollar en los siguientes pasos, los cuales se

explicarán detalladamente a continuación:

- Paso 1: Limpieza inicial

Está basado en la limpieza de equipos, realizar inspecciones y así poder detectar algún

inconveniente que se presente. Por lo tanto, al implementar las 5S, traerá beneficios en el lugar

de trabajo y se verá mejoras en el área de peletizado.

Luego, se realizará la inspección de equipos, en el cual se necesitará las hojas de vida

de cada equipo para especificar datos técnicos, sus usos y sus mantenimientos, los cuales la

empresa tiene en su poder. En la figura 9 se presenta el formato a usar para la inspección.

Actividad / Semana 1 2 3 4 5

Introducción al TPM 2 horas

Introducción al M.A. 2 horas

Beneficios del M.A. 2 horas

Pasos para la implementación 2 horas

MESHoras

programadas

Page 43: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

43

Figura 17. Formato de limpieza. Elaboración propia.

- Paso 2: Eliminar causas de contaminación y puntos de difícil acceso.

Para identificar las fuentes de contaminación se contó con la ayuda de los operarios, ya que

ellos son las personas que están día a día con el proceso y lo conocen al detalle.

Elaborado por: Edwin Yalta / Cindy Morales

Operario:

1 MQPEL-1 PELETIZADORA

1.1 MQEXTR-1 EXTRUSORA

Limpiar la zona de trabajo

Verificar temperaturas

Verificar cables y conexiones

Verificar el nivel de aceite

Revisar el motor

Verificar rodamientos

Revisar filtro

Limpieza de astillamientos

Verificar la lubricación

Revisar atasco de materia prima

Revisar husillo

Verificar alarmas de filtro sucio

1.2 MQPIC-1 PICADORA

Limpiar la zona de trabajo

Verificar temperaturas

Verificar el chiller

Verificar cables y conexiones

Verificar nivel del agua

Revisar secadora

Revisar cuchillas de la picadora

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA

Corresponde a: Máquina y Equipos

Empresa:

Página 1/1

ACTIVIDAD

Fecha: Turno:

MÁQUINA / EQUIPOCÓDIGON° SI OBSERVACIONESNO

Page 44: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

44

Figura 18. Identificación de contaminantes. Elaboración propia.

En la imagen se puede apreciar la presencia de un balde, piso mojado y sacos que no permiten

el fácil acceso para la inspección de los equipos. Por lo tanto, se procederá a reubicar estos para

que los operarios puedan cumplir con sus funciones.

- Paso 3: Crear procedimientos de inspección y limpieza

Se crearán estándares que sean comprensibles para los operarios. Para ello, se establecerán

procedimientos e instrucciones para que se puedan realizar de acuerdo a la frecuencia que le

corresponde (ver figura 19). Cabe recalcar que estos estándares se diseñarán y establecerán de

forma provisional, para que luego de ser validados queden establecidos en la empresa.

Page 45: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

45

Figura 19. Instructivo de mantenimiento. Elaboración propia.

- Paso 4: Inspección general

Los operarios conocerán las máquinas y equipos a detalle a partir de capacitaciones de acuerdo

a su ocupación en la empresa. Estas capacitaciones contarán con temas acerca de mecánica y

electricidad en términos básicos, instrumentos de medición, entre otros.

Empresa:

Corresponde a: Máquina y Equipos

Área: Peletizado

Máquina: Peletizadora

Código: MQPEL-1

Elaborado por: Edwin Yalta / Cindy Morales

1

Desgaste de cuchillas

Temperatura de motor

2

3

4

5

Página 1/1

Pirómetro

Destornillador

Gestión visual

Uso de herramientas necesarias

Operario

Herramientas a utilizar

Responsable

Al recibir la máquina del turno anterior

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO

Modelo de peletizadora

ACTIVIDADESN°

Posibles presencias de falla

Métodos de inspección

Vibración del motor

Fugas de aceite

Falta de lubricación

Filtro sucio

Frecuencia

EPP

Vibrómetro

Page 46: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

46

Se creará una lista de verificación en el cual el personal hará uso para la inspección de

los equipos, además de anotar cualquier imprevisto que observe. Se presenta un modelo de

check list.

Figura 20. Check list diario de peletizadora. Elaboración propia.

Además, se fomentará la lectura de los manuales, fichas técnicas de los equipos, plan de

mantenimientos, etc. para así mejorar el conocimiento del personal acerca de los equipos.

Elaborado por: Edwin Yalta / Cindy Morales

Operario:

1

2

3

MOTOR

1

2

3

1 Revisar la tolva de alimentación

2 Verificar lubricación

3 Revisar el cañón del tornillo

4 Revisar succionador de MP

5 Verificar sistema de control de temperaturas

FILTRO DE TORNILLO

1 Limpieza del área

2

3 Ajustar el filtro

BOQUILLA DE EXTRUSIÓN

1 Limpieza del área

2 Inspeccionar el atasco de MP

ZONA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO

1

2

3 Verificar la cristalización de MP

4

1

2

1 Revisar disponibilidad de herramientas

Verificar el estado de la MP

LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE PELETIZADORA

Área: Peletizado

Corresponde a: Máquina y Equipos

Fecha: Turno:

Verificar las cuchillas

Página 1/1

DESCRIPCIÓN

OTROS ASPECTOS

NO OBSERVACIONES

ZONA DE TRABAJO

Limpieza del lugar de trabajo

Revisar el material a procesar (escarcha de PET)

Verificar conexiones

N° SI

EXTRUSORA

Verificar rodamientos

Verificar yy/o cambiar el filtro

Limpiar la tina

Limpiar contaminantes

CÁMARA DE EXTRUSIÓN

PICADORA

Verificar el chiller

Revisar el secado de MP

MOLINO

Revisar el atasco de material

Page 47: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

47

- Paso 5: Inspección autónoma

Se complementa el paso anterior. Aquí el personal realiza las inspecciones, encuentra la falla y

corrige.

- Paso 6: Control autónomo total

Finalmente, se realiza un control autónomo total que conlleva a una inspección eficiente del

equipo y mediante los formatos, hojas de vida, registros, se tendrá más información relevante y

podremos dar una solución a las causas que surge en el equipo.

d) Fase 4: Consolidación

En esta última fase, se realizan todos los procedimientos establecidos y ahora enfocados en los

objetivos de la empresa.

2.4.2.2. Mantenimiento preventivo

En este punto se modifica el plan de mantenimiento preventivo que tenía la organización para

adecuarlo con el plan de mantenimiento autónomo que se va a aplicar.

Page 48: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

48

Figura 21. Plan de mantenimiento preventivo propuesto. Elaboración propia.

2.4.3. Mapa de flujo de valor (VSM) propuesto

Luego de aplicar las técnicas propuestas, 5 S’s y TPM, en el proceso de peletizado, se presenta

una mejora en los tiempos desperdiciados, por lo tanto, una mejora en el proceso y se debe a

los programas de limpieza y mantenimiento autónomo.

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IE

MB

RE

1 MQPEL-1 PELETIZADORA

1.1 MQEXTR-1 EXTRUSORA

1.1.1 Motor Limpieza de polvo Mecánico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Verificar calentamientos 1 1 1 1

Limpieza de grasa o aceite derramado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Verificar las conexiones 1 1 1 1 1 1

Comprobar y cambiar rodamientos 1

1.1.2 Cámara de extrusión Verificar resistencias calefactoras Eléctrico 1 1 1 1 1 1

Revisión de temperaturas 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4

1.1.3 Filtro de tornillo Revisión y limpieza Mecánico 1 1 1 1 1 1

Cambio de filtro 1 1 1 1 1 1

Corroborar el ajuste 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4

1.1.4 Husillo Control de desgaste Eléctrico 1 1 1 1 1 1

Revisión y limpieza de astillamientos 1 1 1 1 1 1

Verificar la lubricación 1 1

1.1.5 Cañón de tornilo Control de desgaste Eléctrico 1 1 1 1 1 1

Revisión de temperaturas 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4

1.1.6 Boquilla de extrusión Revisión y limpieza Eléctrico 1 1 1 1 1 1

Inspección de atasco de materia prima 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4

Verificar el correcto fundido 1 1 1 1 1

1.2 MQPIC-1 PICADORA

1.2.1Zona de enfriamiento y

calentamientoCorroborar y revisar las temperaturas Eléctrico 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4

Verificar el chiller 1 1 1

Verificar la cristalización de MP 1 1 1 1

Revisión y limpieza 1 1 1 1 1 1

Inspección de secado de MP 1 1

1.2.2 Molino Verificar la picadora Eléctrico 1 1 1

Inspeccionar las cuchillas 1 1 1 1

Revisión y limpieza 1 1 1 1 1 1

Fuente: Empresa en estudio Mant. Interno Mant. Externo

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Corresponde a: Máquina y Equipos

Fecha de elaboración: 2019/01/10

NÚMER

OCÓDIGO MÁQUINA / EQUIPO ACTIVIDAD

TIPO

ELECT/

MEC

MES

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49

Figura 22. VSM propuesto. Elaboración propia.

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50

3. Resultados encontrados

Se reunió con el gerente de la empresa y el encargado de la planta para plantear la propuesta y

preguntar qué resultados se podrían obtener. Se estimó que el tiempo real de la máquina podría

incrementar en un 15% y la cantidad a producir en un 10%.

Los resultados que se esperan obtener después de proponer las herramientas 5 S y el

mantenimiento productivo total de la manufactura esbelta son los siguientes:

3.1. Eficiencia

Tabla 6. Resultados esperados de la eficiencia del proceso de peletizado.

Fuente: Elaboración propia.

Aumento del 15% de tiempo real:

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑥 % 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 960 𝑥 1.15

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 1104 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

Cálculo de la nueva eficiencia:

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 =𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 =1104 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

1440 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑥100

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 76.67 %

Variación de la eficiencia:

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 76.67% − 66.67%

TIEMPO

REAL (HR)

TIEMPO

DISPONIBLE (HR)EFICIENCIA

ANTES 960 1440 66.67%

DESPUÉS 1104 1440 76.67%

Page 51: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

51

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 10.00%

3.2. Eficacia

Tabla 7. Resultados esperados de la eficacia del proceso de peletizado.

Fuente: Elaboración propia.

Aumento del 10% en la cantidad producida:

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑥 % 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 126 𝑇𝑛 𝑥 1.10

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 139 𝑇𝑛/𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

Cálculo de la nueva eficacia:

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 =𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 =139 𝑇𝑛/𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

156 𝑇𝑛/𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑥100

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 88.85%

Variación de la eficacia:

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 88.85% − 80.77%

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 8.08%

3.3. Productividad

Tabla 8. Resultados esperados de la productividad del proceso de peletizado.

CANTIDAD

PRODUCIDA (TN)

CANTIDAD

PROYECTADA (TN)EFICACIA

ANTES 126 156 80.77%

DESPUÉS 139 156 88.85%

EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD

ANTES 66.67% 80.77% 53.85%

DESPUÉS 76.67% 88.85% 68.12%

Page 52: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

52

Fuente: Elaboración propia.

Productividad estimada:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 76.67% 𝑥 88.85%

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 68.12%

Variación de la productividad:

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 68.12% − 53.85%

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 14.27%

4. Análisis y discusión

4.1. Análisis

De acuerdo con los resultados brindados por la empresa después de haber evaluado la propuesta

de mejora. Se obtiene un aumento de la productividad de 54.85% a 68.12%, lo que lleva a un

aumento del 14.27%.

Este resultado se debe a que se considera que, durante la aplicación de la manufactura

esbelta, habrá operarios que les costará el cambio porque llevan más de 3 años trabajando ahí y

nunca han cambiado con su método de trabajo. Sin embargo, la propuesta de aplicación de las

5 S’s y el mantenimiento autónomo les proporcionaría un mejor funcionamiento de la máquina

peletizadora y la reducción de tiempos muertos por la limpieza del área de trabajo.

Por otro lado, se tiene en cuenta que el elemento principal para mejorar la productividad

es el recurso humano, ya que, al momento de realizar las visitas a la planta, se vio al personal

no tan comprometido con sus labores, por ello se considera fundamental comunicar la

importancia de la propuesta para que se mejore el resultado.

Page 53: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

53

4.2. Discusión

En consideración a nuestros resultados encontrados en la productividad de 53.85% a 68.12%,

logrando un aumento del 14.27%, encontramos a Jurado y Barcia (2015) que en su investigación

“Desarrollo de una metodología para mejorar la productividad del proceso de elaboración de

tubos plásticos” logran aumentar la productividad de 30% a 40%. Se identifica que la semejanza

de la mejora se debe a que se realizan procesos similares en una empresa de plásticos.

Asimismo, Coaquira (2018) en su investigación “Tiempos en el proceso productivo del

plástico y su efecto en la productividad de la empresa Glova Plast S.A.C. en la ciudad de Juliaca

en el año 2017”, refuerza nuestro resultado porque mejora la productividad en un 17% con una

similitud a nuestra investigación; también se realizó en una empresa peletizadora, que realiza

los mismos procesos y tiene la misma maquinaria.

Por otro lado, Díaz (2016) en su investigación titulada “Propuesta de mejoramiento en

la productividad del proceso de extrusión de tubería PVC en la empresa Construplast”

incrementó la productividad en 25%. A pesar de analizar procesos similares, hay una diferencia

significativa porque son productos finales diferentes y, además, su empresa posee 3

maquinarias, mientras que la empresa de esta investigación solo una.

Por último, Ocrospoma (2017) en su investigación “Aplicación del ciclo de Deming para

mejorar la productividad en el área de producción de la empresa Tecnipack S.A.C, Ate – 2017”

aplica el ciclo de Deming, las TPM y las 5 S para la mejora de la productividad, obteniendo un

aumento de 36% a un 74%. Esto se debe porque se realizan otros tipos de productos y además,

es un proceso diferente al presentado en nuestra investigación.

Page 54: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

54

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

- Se concluye que el diseño de la propuesta de mejora permite mejorar la

productividad de 53.85% a 68.12%, en un 14.27% en el proceso de peletizado de

PET.

- Usando el VSM como herramienta de diagnóstico, se logró identificar que el proceso

de peletizado era el que generaba mayor tiempo que no agrega valor con 195

minutos.

- Con el análisis de los resultados del diagnóstico, se identificó que las causas más

importantes que generaban el problema eran el ambiente inadecuado, mantenimiento

deficiente y falta de mantenimiento, para los cuales se diseñó una propuesta de

mejora.

- La propuesta de aplicación de las 5 S’s como inicio, es de gran relevancia para el

posterior desarrollo del mantenimiento autónomo, ya que ambas se llegan a

complementar y no se obtendrían los resultados estimados en la propuesta sin su

implementación inicial.

- Con la propuesta de aplicación de mantenimiento autónomo se mejorará el estado y

correcto uso de la máquina peletizadora, mejorando su capacidad de producción

(eficacia) de 126 TN a 139 TN en tres meses, considerando que la cantidad óptima

de producción de la máquina es 156 TN.

- Con la propuesta de implementación de las 5 S en el área de peletizado, se mejorará

el ambiente de trabajo, aumentando el tiempo real de producción (eficiencia) de 960

horas a 1104 horas en tres meses, teniendo en consideración que el tiempo disponible

de producción es de 1440 horas.

Page 55: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

55

5.2. Recomendaciones

1. Se recomienda realizar la investigación en una empresa en la cual uno tenga

constante acceso, ya que facilita la forma de conseguir los datos que uno necesita,

como también poder conversar con las personas que conocen los procesos mucho

más tiempo.

2. Se sugiere elaborar un mapa de flujo de valor (VSM) para saber al detalle los

procesos y poder diagnosticar el problema y los tiempos muertos que puede haber

en cada proceso.

3. Se recomienda conversar con los colaboradores del área en estudio para tener una

visión más profunda del problema. Además, esto servirá para realizar una lluvia de

ideas para el diagrama causa y efecto.

4. Se debe tener en cuenta al iniciar la implementación de la propuesta, que la filosofía

de la manufactura esbelta empieza y no acaba, se tiene que mejorar continuamente

es por ello que toda la organización debe estar comprometida para que se puedan

obtener resultados a lo largo del tiempo.

5. A la empresa que se mantenga constante en la aplicación de la manufactura esbelta,

no solo en el peletizado, sino también en los demás procesos, ya que su aplicación

ayuda a eliminar desperdicios y generar ahorros.

6. Si una máquina tiene muchos años de antigüedad y por falta de financiamiento no

se puede renovar, se recomienda la aplicación del mantenimiento autónomo para

ayudar a mantener su correcto funcionamiento.

7. Se sugiere recopilar continuamente información acerca del funcionamiento del

proceso con el fin de mostrar a toda la organización el buen rendimiento que se

obtienen a partir de la aplicación del lean manufacturing.

Page 56: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

56

6. Bibliografía

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OS_EN_LAS_%C3%81REAS_DE_MEZCLADO_Y_MOLIENDA_DE_UNA_EMP

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58

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Page 60: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

60

Anexos

Anexo 1: Glosario

a) Escarcha

Es el producto semi-terminado del proceso de reciclado de PET. Son retazos de botellas

recicladas después de haber pasado por los procesos de lavado, centrifugado, secado y triturado.

Sirven de materia prima para el proceso de peletizado.

b) Extrusión

Es un proceso que está incluido en la máquina peletizadora donde la escarcha del polímero pasa

a ser triturada en la máquina extrusora y empieza a formarse en pellets.

En otras palabras, una buena extrusión se da en buenas temperaturas ya que, si la

temperatura es alta, la viscosidad de la propiedad baja y esto puede ocasionar problemas en los

siguientes procesos. Pero, si la temperatura es baja y su viscosidad es alta, puede pasar a los

siguientes procesos sin ningún problema. De esta manera, la temperatura y la viscosidad son

los peores enemigos del plástico.

c) Indicadores

Los indicadores no tienen una definición específica, sólo referencias que lo describen como

mediciones que están dentro de nuestra forma de vida. También, son una serie de estadísticas

elementales para evaluar la realidad social, financiera o administrativa de una comunidad o una

empresa. Existen varios tipos de indicadores para poder aplicarlos que ayudan a cumplir

nuestros objetivos. Entre ellos son: los indicadores estratégicos, de gestión, de resultados, de

evaluación, entre otros.

d) Merma

Page 61: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

61

Son porciones que sustraen en un proceso de producción o en un proceso de elaboración. Es

decir, son residuos defectuosos que puede haber en el proceso y no pueden ser usados

nuevamente, ya que están quemados.

e) Peletizado

En esta máquina ingresa la escarcha de plástico del proceso anterior y se dosifica en la extrusora,

el cual tiene como función fundir la materia prima y luego se procede a cortar en trozos para la

elaboración de pellets.

Según Rodríguez, et al. (2015), la peletizadora funciona cuando el material se funde en

la extrusora y se dirige por una boquilla de doce agujeros, donde toma forma de tallarines y

pasa a través de un baño de agua fría para proceder a cortar en trozos mediante un molino

giratorio y finalmente salen los pellets.

f) Pellets de plástico

Los pellets se les consideran como el producto terminado de la máquina peletizadora y miden

7mm aproximadamente. Este material sirve para la elaboración de envases o productos que se

quisiera realizar en los siguientes procesos que es inyección y moldeo.

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62

Anexo 2: Ficha de tarea de investigación

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Page 64: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

64

Page 65: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

65

Anexo 3: Reporte resumen de turnitin

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66

Page 67: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

67

Page 68: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

68

Page 69: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

69

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Anexo 4: Fotografía de producto semiterminado (escarcha de PET).

Anexo 5: Fotografía de pellets.

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Anexo 6: Datos mensuales del tiempo disponible y real.

MES 2018 2019

ENERO 380 350

FEBRERO 370 340

MARZO 380 340

ABRIL 390 330

MAYO 370 320

JUNIO 380 310

JULIO 380

AGOSTO 380

SEPTIEMBRE 370

OCTUBRE 360

NOVIEMBRE 350

DICIEMBRE 350

TIEMPO REAL (HORAS)

MES 2018 2019

ENERO 400 480

FEBRERO 400 480

MARZO 400 480

ABRIL 400 480

MAYO 400 480

JUNIO 400 480

JULIO 480

AGOSTO 480

SEPTIEMBRE 480

OCTUBRE 480

NOVIEMBRE 480

DICIEMBRE 480

TIEMPO

DISPONIBLE(HORAS)

Page 72: Trabajo de investigación Propuesta de mejora de la ...

72

Anexo 7: Datos mensuales de la cantidad producida y proyectada.

MES 2018 2019

ENERO 41 44

FEBRERO 42 46

MARZO 44 45

ABRIL 43 43

MAYO 44 41

JUNIO 44 42

JULIO 45

AGOSTO 47

SEPTIEMBRE 46

OCTUBRE 46

NOVIEMBRE 45

DICIEMBRE 47

CANTIDAD PRODUCIDA

(TN)

MES 2018 2019

ENERO 48 52

FEBRERO 48 52

MARZO 48 52

ABRIL 48 52

MAYO 48 52

JUNIO 48 52

JULIO 52

AGOSTO 52

SEPTIEMBRE 52

OCTUBRE 52

NOVIEMBRE 52

DICIEMBRE 52

CANTIDAD PROYECTADA

(TN)

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73

Anexo 8: Diseño actual del área de peletizado. Elaboración propia.

Anexo 9: Bolsas de pellets en medio de la producción. Elaboración propia.