Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

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1 Facultad de Ingeniería Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del indicador Harry basada en las herramientas de Lean Manufacturing en la gestión de almacén de suministros en una empresa de SCM” Cruz Salazar, Nicole del Carmen 1531483 Da Costa Saravia, Silvana 1530253 Para obtener el Grado de Bachiller en: Ingeniería Industrial Lima, diciembre de 2019

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Facultad de Ingeniería

Trabajo de Investigación

“Propuesta de mejora del indicador Harry basada en las herramientas de Lean

Manufacturing en la gestión de almacén de suministros en una empresa de SCM”

Cruz Salazar, Nicole del Carmen 1531483 Da Costa Saravia, Silvana 1530253

Para obtener el Grado de Bachiller en:

Ingeniería Industrial

Lima, diciembre de 2019

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RESUMEN

El presente estudio se centra en la necesidad de proponer una mejora para el problema detectado

en el área de Almacén en una empresa de SCM, pues se evidencia un bajo porcentaje, menor al

95% requerido por el área de Calidad, en el indicador “Harry”, el cual se evalúa bajo los criterios

del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPM).

Por lo tanto, se aplicarán dos herramientas de la metodología Lean Manufacturing que son: Las

5s y Los Círculos de Calidad, los cuales contribuirán a incrementar el nivel del “Harry”.

Asimismo, estas dos herramientas se eligieron, debido a que fomentan una cultura de orden,

limpieza, compromiso y apoyo entre compañeros, con el fin de generar seguridad para todos los

colaboradores.

Es así que, se realizará un diagnóstico inicial de la situación de la empresa para luego diseñar la

propuesta de mejora y contemplar la elevación del porcentaje del indicador, anteriormente

mencionado, en un 3.4%, lo que generaría el aumento de la productividad y eficiencia de todos

los colaboradores del área.

Finalmente, se recomienda la implementación de las 5s y Círculos de Calidad en otras áreas de

la empresa como en producción, con la finalidad de evaluar y reafirmar la influencia importante

de dicha herramienta.

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DEDICATORIA

Al Señor de los Milagros, santo al que ambas

respetamos y veneramos toda nuestra vida.

A nuestros queridos padres, quienes día a día se

preocupan por nuestro bienestar y anhelan

nuestro desarrollo profesional.

A nuestros hermanos, quienes perennemente

nos han transmitido la fortaleza para seguir

adelante.

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4

AGRADECIMIENTO

A Dios, porque sin la ayuda de él, nada de esto

sería posible.

A nuestra familia, quien constantemente está

atenta a nosotras y a nuestro desarrollo personal

y profesional.

A la compañía que nos permitió ingresar a sus

instalaciones, especialmente al supervisor del

área de almacén, quien siempre estuvo presto a

ayudarnos para poder realizar el presente

trabajo.

A todas las personas que nos han ido apoyando

directa e indirectamente durante todo el proceso

de realización de la presente.

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17, de diciembre de 2019

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ÍNDICE

Resumen 2

Dedicatoria 3

Agradecimiento 4

Declaración de Autenticidad y No Plagio 5

Introducción 9

1. Literatura y teoría sobre el tema 11

1.1. Antecedentes nacionales e internacionales 11

1.1.1. Antecedentes nacionales 11

1.1.2. Antecedentes internacionales 14

1.2. Marco teórico 16

1.2.1. Lean Manufacturing 16

1.2.1.1. Definición de Lean Manufacturing 16

1.2.1.2. Características de Lean Manufacturing 16

1.2.1.3. Dimensiones de Lean Manufacturing 17

1.2.2. Indicador Harry 17

1.2.2.1. Definición del indicador Harry 17

1.2.2.2. Características del indicador Harry 18

1.2.2.3. Dimensiones del indicador Harry 18

2. Metodología empleada 19

2.1. Diagnóstico situacional 19

2.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 23

2.3. Diseño de la propuesta de mejora 27

2.3.1. Periodo A: Planificación y formación 28

2.3.2. Periodo B: Implementación 31

2.3.2.1. Seiri 34

2.3.2.2. Seiton 37

2.3.2.3. Seiso 39

2.3.2.4. Seiketsu 41

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2.3.2.5. Shitsuke 44

2.3.3. Periodo C: Monitoreo y control 53

3. Resultados encontrados 57

4. Análisis y discusión 62

4.1. Análisis 62

4.2. Discusión 63

5. Conclusiones y recomendaciones 64

5.1. Conclusiones 64

5.2. Recomendaciones 65

6. Bibliografía 66

Anexo 1: Glosario 70

Anexo 2: Ficha del trabajo de investigación 73

Anexo 3: Resumen del reporte de Turnitin 75

Anexo 4: Check List Evaluación del Harry - Almacenes y fraccionamiento 80

Anexo 5: Hoja de registro de datos 83

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INTRODUCCIÓN

Actualmente el diseño de una Cadena de Suministro, o también denominada en inglés Supply

Chain Management (SCM), es una logística tan efectiva y moderna que ha sido tomada y

ejecutada por las empresas más grandes y reconocidas internacionalmente, como es el caso de

los supermercados Walmart, ubicados en diferentes países a nivel mundial.

Mientras que, en nuestro país, este diseño no se encuentra totalmente desarrollado ni

estructurado, como lo evidencia la última encuesta realizada por IPSOS, donde se muestra que

la situación en este sector no ha mejorado en comparación a estudios anteriores, pues solo el

41% tiene una cadena de suministro automatizada, además de una gestión óptima y eficaz.

Hecho que se debe reforzar en otras empresas peruanas, ya que es un proceso clave para lograr

la satisfacción del cliente.

Por ello, el presente trabajo de investigación detalla la problemática que enfrenta una prestigiosa

empresa industrial e internacional que, por más de 50 años, viene brindando soluciones

orientadas a optimizar los cuatro procesos de la Cadena de Suministro, los cuales son:

Planeamiento, Abastecimiento, Manufactura y Logística, a sus diferentes clientes. Es así que, el

problema encontrado en la empresa de SCM es el bajo nivel de porcentaje del indicador “Harry”

en el área de Almacén, indicador que fue creado por el área de Calidad para tener un mejor

control sobre la gestión de este.

Actualmente, este indicador tiene un porcentaje del 92.6%, el cual se encuentra por debajo del

estándar mínimo que solicita el área de Calidad, quien evalúa y propone, un mínimo de

cumplimiento del 95%.

Por otro lado, esta problemática trae consigo efectos que impactan negativamente al área de

Almacén y, por ende, al proceso de SCM de la empresa, ya que ocasiona consecuencias de

diferentes tipos, por ejemplo: riesgos de accidentes, despacho de productos erróneos, demora en

procesos internos como: despacho y recepción de insumos, materia prima y productos

terminados, así como el retraso en posteriores procesos.

Por ende, el objetivo del presente trabajo es brindar una propuesta para la mejora del problema

encontrado, implementando las herramientas de Lean Manufacturing como las 5s y los Círculos

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de Calidad, en el área de almacenamiento, con el objetivo de aumentar el porcentaje del

indicador “Harry” por encima del mínimo solicitado que, es el 95%.

En consecuencia, se debe lograr un ambiente laboral con mayor orden, limpieza y seguridad, lo

que ocasiona un menor tiempo de recepción y despacho de los materiales, una clasificación

óptima de elementos y un mejor control de existencias en el área.

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1. Literatura y teoría sobre el tema

1.1. Antecedentes nacionales e internacionales

1.1.1. Antecedentes nacionales

Caso 1: Aplicación de las 5s como propuesta de mejora en el despacho de un almacén

de productos cosméticos - José Ramón Murrieta Valle

a. Resumen:

Murrieta (2016) se propone implementar las 5s en el área de almacenaje de una

compañía de cosméticos que analizó, ya que se generarían varias mejoras.

Inicialmente el área de despacho del almacén tenía un tiempo de entrega de pedidos

mayor al solicitado por sus clientes, por ello, manifiesta que, implementar las 5s es

la mejor opción para contrarrestar este problema. Además, afirma que, optar por

usar diversas herramientas de calidad adicionales, como: diagrama de Ishikawa,

hojas de verificación, diagrama de Pareto, entre otros, es obtener información más

organizada de todo el ámbito de la empresa.

b. Metodología y resultados

Murrieta (2016) utilizó las 5s para obtener mejoras en el almacén de la organización

en estudio, específicamente en la fase de preparación de pedidos. Durante toda su

investigación detalla las actividades a realizar en cada una de las cinco etapas de la

herramienta.

En consecuencia, el autor logrará con la propuesta, que el área de despacho del

almacén sea más eficaz en las entregas a los transportistas correspondientes, ya que

reduce los tiempos de búsqueda de las cajas prioridades de entrega a los usuarios,

de esta manera el tiempo de entrega de productos se reduce para clientes finales.

Además, detalla que, teniendo la participación de la totalidad de colaboradores

correspondientes a esta área (desde el personal gerencial hasta los operarios de

almacén) se conseguirá una reducción notable de costos, puesto que anualmente la

empresa tendría un beneficio monetario de S/1509.78, así como también el

beneficio de mejorar indicadores en las situaciones de campaña por festividades

correspondientes al cuarto y último mes del año, entre otros beneficios.

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Caso 2: Propuesta de implementación de la metodología de las 5s para la mejora de

la gestión de almacén de suministros en la empresa Molitalia SA. Sede Los Olivos –

Lima, 2017 – Silvia Julissa Poma Alejos

a. Resumen:

Poma (2017) se propone implementar las 5s con el objetivo de perfeccionar el

almacenaje de suministros en la compañía que escogió para su estudio, así como

también obtener el área de almacén ordenado, limpio y seguro para la totalidad de

colaboradores. Complementariamente, en su investigación, empleó el diagrama de

Ishikawa para observar cómo se encontraba la compañía en ese momento, luego

encontró la causa raíz y empezó a plantear mejoras basándose en las 5 fases de la

herramienta que empleó.

b. Metodología y resultados

Poma (2017) aplicó las 5s en su investigación, detalló por fases las actividades que

realizó y finalmente concluyó que la aplicación de esta será un éxito durante su

ejecución en Molitalia.

La autora concluyó que la empresa mejoraría en el indicador de productividad, ya

que en tres meses ascendería a un 94% del 36 % en el que se encontraba al inicio,

asimismo obtendría mensualmente un beneficio neto de S/.1178,79. Incluso, la

autora detalla que se generará un incremento de 65% más en la clasificación de los

materiales e insumos del almacén, así como también se incrementará el orden de

los suministros del almacén a un 91% considerando aspectos relevantes que declara

en la investigación, además la implementación brindará beneficios adicionales en

otros aspectos a la empresa.

Caso 3: Optimización de la gestión de almacenes basado en el modelo de las 5S, que

genera orden y control en la almacenera – Huáncar S.A.C – Chiclayo – Rosa Farro

y Ericka Huancas

a. Resumen:

La presente investigación inició con el objetivo de mejorar la zona de almacenaje

de la empresa Huáncar S.A.C. con la ejecución de las 5s, ya que generaría un

mayor orden y control. Por ello, se observa propuestas de mejora de ventilación y

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distribución del almacén para tener también como resultado la obtención de

productos en mejor estado (Farro y Huancas, 2017).

b. Metodología y resultados

El presente estudio realizado en Chiclayo utiliza las 5s para comprobar la

optimización del almacén en la compañía Huáncar S.A.C., y según lo observado,

se obtiene lo siguiente: verificación correcta y óptima del estado de la mercadería

que ingresa al almacén, capacitación del personal total para la recepción de

materiales y mayor orden dentro del almacén (Farro y Huancas, 2017).

El 70% de colaboradores de la empresa estuvo de acuerdo con la nueva disposición

de recepción de los productos del almacén.

Adicionalmente, el 50% de trabajadores estuvo de acuerdo en que los productos

están almacenados en ambientes y estantes de acuerdo a normas.

Asimismo, el 60% de colaboradores detalla que en general la implementación

generada fue buena (Farro y Huancas, 2017).

Caso 4: Aplicación de círculos de calidad, para disminuir el tiempo de espera de los

clientes de post venta del CAV – Larco telefónica Trujillo, 2015 – Giancarlo Alfaro

y Víctor Miranda

a. Resumen:

El trabajo seleccionado tiene como objetivo usar en el área post venta de la

empresa una herramienta que anteriormente no se ha utilizado, para así lograr que

la atención sea de calidad, pues se disminuiría el tiempo que el cliente espera para

ser atendido (Alfaro y Miranda, 2015).

b. Metodología y resultados

Aplicación de la metodología de los Círculos de Calidad designando líderes por

equipos y reuniones de concientización.

En el presente se observa las conclusiones óptimas redactadas más no en

porcentajes o números a comparar.

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1.1.2. Antecedentes internacionales

Caso 1: Propuesta de implementación de la herramienta de mejora continua 5S en

los almacenes de los talleres aeronáuticos de reparación en Bogotá D.C – Colombia

– Jesica Andrea Hernández Castañeda

a. Resumen:

La investigadora Hernández (2016) indica que, para garantizar la excelencia de las

actividades en los almacenes de la empresa que seleccionó para su estudio, se debía

tener una inspección del mismo y una forma correcta de almacenar todas las

herramientas y materiales, que, de alguna u otra manera, servían para dar

mantenimiento en los talleres, y así garantizar a los usuarios un servicio seguro de

transporte aéreo.

Por ello, la autora se propone implementar la herramienta 5s para solucionar

grandes inconvenientes que iba encontrando a medida que la investigación

avanzaba como, por ejemplo: la no realización de controles y verificaciones de

todo aquello que ingresaba al almacén, lo cual generaba problemas altamente

económicos; así como también, el retraso de los mantenimientos, ocasionando la

entrega en tiempos inadecuados a los clientes.

b. Metodología y resultados

Hernández (2016) aplicó las 5s y obtuvo total eficacia en el almacén, debido a que

todo el personal (sin excepción alguna) se comprometió con los objetivos

planteados, esto fue reflejado en una evaluación final de conocimiento de la

metodología. En conclusión, esta área específicamente halló resultados de mejora

en diversos factores, lo que generó que no haya despilfarro de tiempo en las

actividades, así como también mejoró la calidad en el producto, todo esto

estandarizándose en una apropiada conducta de vida diaria laboral.

En la evaluación de conocimiento de la metodología, aplicada a toda el área, la

autora obtuvo un 56% en el final, porcentaje acrecentado en comparación al 18%

que obtuvo en un inicio.

Adicionalmente, aplicando las 5s logró que el tiempo promedio que el almacenero

se demoraba en buscar un componente se redujera, pues en un comienzo era de

900s y después de la aplicación de la herramienta, el tiempo se redujo a 180s.

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Por último, hubo mejora también en el indicador de calidad del área de almacenaje

en un 36%.

Caso 2: Aplicación de las 5s del almacén de piezas de coches – Valladolid - Karol

Florencia D´mare Aquizalet

a. Resumen:

Trabajo enfocado en la ejecución de las 5s para mejorar el almacenaje de piezas de

carros. Asimismo, este trabajo resalta la importancia de la práctica de esta

herramienta y los resultados que se obtienen en los diferentes puestos de trabajo.

b. Metodología y resultados

D’mare (2018) confirma que la aplicación de las 5s fue conveniente para el almacén

que estudió, pues afirma que esta herramienta se puede llevar a cabo en todas las

organizaciones, ya que incrementa la productividad del área, reduce tiempos de

búsqueda, evita pérdidas, reduce espacios que no son necesarios, aumenta la

confiabilidad y genera un ambiente de mejora continua en la organización.

La autora detalla los resultados del presente trabajo con textos de importancia de la

aplicación de las 5S, mas no con números o porcentajes comparativos del impacto

que tuvo su aplicación en el área que seleccionó.

Caso 3: Implementación de círculos de calidad para la mejora del registro de

Enfermería – México – Leticia Hernández, Adriana Urbina y Enriqueta Cambero

a. Resumen:

Hernández, Urbina y Cambero (2017) detallan que el registro por parte de

enfermería en un hospital público es sumamente importante, ya que facilita la

recolección de datos, así como también, el intercambio de información de

pacientes, sin embargo, han notado que muchas veces estos no cumplen con los

estándares de calidad debidos, por ello el objetivo de su investigación fue mejorar

este proceso utilizando los Círculos de Calidad.

b. Metodología y resultados:

Las autoras optaron por la ejecución de los Círculos de Calidad para su trabajo, es

así que nombraron a enfermeros líderes de equipo para aplicar la metodología. Ellos

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recibieron capacitaciones, asesoría y constante seguimiento durante todo el proceso

de implementación hasta que se vuelva un hábito.

Hubo una participación comprometida del 61% de colaboradores enfermeros de

esta área, quienes consiguieron una mejora del 75% respecto al cumplimiento de la

calidad de los registros.

Según los antecedentes encontrados tanto las 5s como los círculos de calidad causan

gran impacto en las organizaciones que desean mejorar sus procesos, sobre todo en la

gestión de almacenes, pues ambas metodologías hacen que se mantenga las

condiciones del centro de trabajo ordenadas, limpias y seguras a través de normas claras

e interiorizadas por los colaboradores. Asimismo, ayudan a generar buenas prácticas

de cultura organizacional, pues para lograr cambios importantes se necesita del

compromiso, disciplina y constancia del personal.

1.2. Marco teórico

1.2.1 Lean Manufacturing

1.2.1.1. Definición de Lean Manufacturing

Es una forma de trabajar, esta engloba, bajo un solo concepto, diversas

herramientas para la mejora continua de una empresa. Es por ello que, se la

define como un proceso sistemático y persistente de identificación de

desperdicios y/o despilfarros, empleando métodos eficientes para lograr la

máxima efectividad en reducir y/o eliminar estos excesos y llegar así, a un

mejor resultado, enfocándose en tres aspectos claves, los cuales son:

liderazgo, cultura y herramientas, pues de esta manera se encontrarán

oportunidades de mejora (Socconini, 2019).

1.2.1.2. Características de Lean Manufacturing

Lean Manufacturing se centra en realizar sistemas más eficientes, es por ello

que se la considera también como ligera, pues utiliza solo los recursos

necesarios para potenciar los resultados. Asimismo, debe ser rápida para

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adaptarse a las exigencias de los clientes y liberar el tiempo (Just in Time);

además debe ser exacta para que no haya errores de producción y evitar así

los despilfarros. Por último, debe contar con un sistema de visibilidad efectiva

(Poka Yoke, Kanban) para generar una mejor comunicación visual. (Calidad

y ADR, 2017).

1.2.1.3. Dimensiones de Lean Manufacturing

Herramienta 5s

Esta herramienta contiene cinco fases, que, en conjunto, generan la mejora

de procesos. Nació en Toyota, alrededor de los años 1960, con el objetivo

de obtener puestos laborales con una mayor organización, orden y limpieza

duradera, para de esta manera conseguir una mayor productividad

empresarial (Gonzáles, 2013). Asimismo, involucra la participación de

todo el personal al ser una herramienta ágil y sencilla de utilizar para

integrar activamente a la organización, con el fin de proponer e

implementar mejoras en los puestos de trabajo, manteniéndolos limpios,

organizados, seguros y sumamente eficientes (Reyes, Aguilar, Hernández,

Mejía y Piñedo, 2017).

Círculos de Calidad

Es la herramienta útil para la dirección de una empresa, ya que genera una

filosofía participativa y motivadora. Se basa en reuniones periódicas de

grupos de trabajo que tienen el propósito de identificar, analizar, evaluar,

proponer, escoger, y resolver problemas relacionados con el trabajo,

implementando las soluciones más adecuadas para colaborar con el

progreso de su organización. (Gutiérrez, 2005).

1.2.2. Indicador Harry

1.2.2.1. Definición del indicador Harry

El Harry es un indicador del área de Almacén, el cual es medido a través de la

evaluación de ciertos criterios que el área de Calidad analiza para monitorear

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el logro de un correcto y adecuado desempeño del almacén, en base al estado

de este, la correcta manipulación de cargas, una apropiada rotulación, etc. Este

indicador debe mantener un porcentaje del 95% como mínimo para

considerarse un resultado esperado óptimo.

1.2.2.2. Características del indicador Harry

La medición del indicador se lleva a cabo de manera mensual a cargo del área

de Calidad, a través de auditorías al área de almacén (ver anexo 4). Además,

se le indica al supervisor que el resultado obtenido sea presentado visualmente

en un tablero de control, para el conocimiento de todos los colaboradores del

área. Asimismo, el nombre de este indicador representa a un trabajador del

área que, si está laborando en óptimas condiciones, se le atribuye un color

verde de satisfacción y felicidad, pero cuando se encuentra por debajo del

rango esperado, este indicador toma una actitud triste y de disconformidad.

1.2.2.3. Dimensiones del indicador Harry

▪ Personal

▪ Instalaciones, equipos e instrumentos

▪ Mobiliario, equipos y recursos materiales

▪ Área de recepción

▪ Área de aprobados

▪ Documentación

▪ Materias primas

▪ Área de dispensación

▪ Área de almacenamiento de materiales de acondicionamiento y envase

▪ Área de devoluciones

Page 19: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

19

2. Metodología empleada

2.1. Diagnóstico situacional

La presente propuesta de mejora se realizará en una empresa de Supply Chain

Management especializada, para brindar soluciones óptimas a sus cuatro procesos

internos: planeamiento, abastecimiento, manufactura y logística.

Fuente: Revista Competitividad

Donde, el área a mejorar de manera específica será el almacén, pues cuenta con una

alta demanda de clientes que debe satisfacer como lo son: Belcorp, Tottus, Perufarma,

entre otros. Por ello, mediante el siguiente diagrama se presentará su proceso de

gestión de almacén de suministros.

Page 20: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

20

Asimismo, con el siguiente diagrama SIPOC, se tendrá un mayor detalle del flujo de

la organización en el área de almacén.

Page 21: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

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Figura 3: Diagrama SIPOC de la empresa SCM

Por otro lado, el área de almacenamiento se evalúa de manera continua a través de

tres indicadores de desempeño, los cuales son: Productividad, Eficiencia y el Harry.

Almacenamiento / Distribución

Uso de Tecnología para control de inventarios Validación de Materiales en

forma física y en sistema Recojo o Distribución del pedido del cliente

Empresas Nacionales e Internacionales

Equipos y herramientas Traslado y Sectorización de Matariales hacia Almacén Customer Requirements

Equipo Humano . Fraccionamiento especial . Condiciones de almacenamiento adecuadas según el producto

Supplier (Proveedor)

Input (Entrada)

Process (Proceso)

Output (Salida)

Customer (Cliente)

Manufactura

Inspección de materialesRecepción de Materiales Productos emblistados,

paletizados y rotulados, según el requerimiento del

clientes

Belcorp Alicorp

Perufarma Loreal Tottus

Supermercados ...

Page 22: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

22

El primer indicador es determinado por el supervisor del área en base a la efectividad

del colaborador cuando realiza sus funciones; mientras que el segundo indicador lo

evalúa el área de Recursos Humanos, bajo ciertos criterios como: tardanzas, faltas,

horas de descanso, etc. Y, por último, el indicador Harry es evaluado por el área de

Calidad, quien realiza mediciones mensuales para poder estimarlo según los

estándares del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y llegar así, a

un mínimo de 95% para su total eficacia; sin embargo, esto no se ha cumplido desde

enero del 2019, fecha de creación del indicador, como se muestra a continuación:

Tabla 1

Histórico Harry del 2019

MES %

ENERO 88.00%

FEBRERO 88.90%

MARZO 88.90%

ABRIL 85.20%

MAYO 92.60%

JUNIO 92.60%

JULIO 85.20%

AGOSTO 92.60%

SETIEMBRE 92.60%

Fuente: Datos de la empresa SCM

Para obtener los porcentajes observados en la tabla anterior se genera la evaluación

de Calidad bajo ciertos parámetros (Ver anexo 4). Por ello, se planteará una propuesta

de mejora para maximizar el indicador Harry.

Page 23: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

23

2.2. Análisis de los Resultados del Diagnóstico

Después, de observar los datos anteriores y de analizar el Check List de evaluación

del indicador Harry, se identificaron, a través del Diagrama Ishikawa, las principales

causas que aseguran el bajo nivel de porcentaje del Harry. De igual manera, se

recopiló información mediante la Hoja de Registro de Datos (ver anexo 5) para

determinar la frecuencia de las causas con el objetivo de atacar y priorizar la más

grave, utilizando Pareto.

Page 24: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

24

Baj

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Har

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l

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25

Tabla 2

Causas que originan un bajo porcentaje del indicador Harry

N° Causas Principales Frecuencia Relativa

% Frecuencia Acumulada

% Frecuencia

Relativa

Frecuencia Acumulada 80-20

A Inadecuado estado de mantenimiento de pallets 8 36% 36% 8 80%

B Inadecuado almacenamiento de materiales 7 68% 32% 15 80%

C Falta de limpieza 4 86% 18% 19 20%

D Problemas de inventario 3 100% 14% 22 20%

TOTAL 18 100%

Page 26: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

26

Según el análisis elaborado anteriormente, se evidencia que las tres primeras causas

son de mayor prioridad, ya que engloban el 80% de los defectos. Es así que, en el

siguiente cuadro se especificarán las causas raíces con mayor ocurrencia para

priorizar los defectos a atacar.

Figura 7: Matriz de priorización de Causas Raíces

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, al solucionar las causas raíces más frecuentes, que desglosan de las

principales ramas, mediante el uso de las herramientas de Lean Manufacturing se

obtendrán mejoras en el almacén, presentando un óptimo estado de mantenimiento de

Influye en el problema

Genera perdidas económicas

Dificultad para corregir

5 3 3

3 1 3

1 1 3

3 1 1

1 3 1

5 3 3

3 3 1

3 3 3

1 1 3

3 = Medio

C

Insuficiencia de espacios para las herramientas

dentro del almacén

11

7A

B

CAUSAS RAÍCESCAUSAS

PRINCIPALES

CRITERIOSVALORACIÓN DE LA

CAUSA

Malas condiciones de almacenamiento al aire libre

Exceso de mercadería

Gran cantidad de materiales que obstruyen los pasillos

Falta de espacios en los racks

Exceso de productos para despachar y almacenar

5

7

9

5

5 = Alto 1 = Bajo

Mercadería mal paletizada

Inadecuado control de inventario

Inexperiencia, falta de capacitación o desinterés

del personal

5

5

11

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27

pallets, almacenamiento y limpieza de materiales, en consecuencia, se aumentará el

porcentaje del Harry. Por tal motivo, a continuación, se hará un análisis para

determinar la(s) más óptima(s) herramienta(s) de Lean Manufacturing y emplearlas:

Figura 8: Matriz de Comparación de las Herramientas de Lean Manufacturing

Se visualiza de la matriz que, solo dos herramientas cumplen con los requerimientos

para ser empleadas en el área de almacén, estas son: 5s y Círculos de Calidad.

2.3. Diseño de la propuesta de mejora

Según lo obtenido en la matriz anterior, se aplicarán las 5s junto a los Círculos de

Calidad para diseñar la implementación de la propuesta.

Por consiguiente, primero se desarrollará las 5s, la cual se divide en tres periodos,

mientras que, los círculos de calidad se implementarán a través de la última fase de

las 5s (Shitsuke) para fomentar continuidad y disciplina en la compañía de SCM;

incluso, se llevará a cabo de forma paralela a la aplicación de las 5s.

Alto 5Medio 3Bajo 1

CRITERIOS Herramientas de Lean Manufacturing

5S TPM Círculos de Calidad SMED Kanban

25

Funcionalidad

Viabilidad

Mantenibilidad

Eficiencia

Usabilidad

TOTAL

Adecuación

Alto

Alto

Alto

Medio

25

Adecuación

Bajo

Medio

Alto

Medio

13

Adecuación

Alto

Alto

Alto

Alto

15

Adecuación

Bajo

Medio

Alto

Medio

13

Adecuación

Medio

Medio

Alto

Medio

Page 28: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

28

2.3.1. Periodo A: Planificación y formación

Comprende la realización de las actividades para establecer equipos y

duración de tareas.

a. Planificación de actividades 5s

A través del siguiente diagrama se especificarán las actividades a realizar

por cada periodo para tener una mejor gestión, dirección y control, con el

fin de obtener un plan de trabajo bien definido en la implementación de las

5s. Asimismo, se empleará un cronograma para precisar a detalle la

duración de tiempo que demandará cada actividad comprendida en los

periodos.

Page 29: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

29

Diciembre Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 3

Aplicación Seiri

Aplicación Seiton

Aplicación Seiso

Aplicación Seiketsu

Aplicación Shitsuke (Círculos de Calidad)

Auditoría 5s

ActividadesOctubre Noviembre

Planificación de las actividades 5s

Designación de equipos y líderes 5s

Anuncio Oficial / Difusión

Capacitación 5s

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Page 30: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

30

b. Designación de equipos

Se conforman 4 equipos de trabajo para ejecutar el programa de las

actividades de las 5s, el cual estará integrado por 3 colaboradores más un

líder de equipo 5s. Adicionalmente a ello, el supervisor deberá monitorear

el progreso de los equipos de manera semanal y dar una retroalimentación

al término de cada semana para el cierre de las funciones del equipo.

c. Anuncio oficial /difusión

La alta dirección es la encargada de la difusión de las decisiones que toma

para la mejora de la empresa, por tanto, deberá comunicar oficialmente la

implementación de las 5s a toda la organización, además de colocar avisos

para mantener y hacer recordar esta filosofía a modo de motivar la

participación de los colaboradores.

Figura 10: Aviso acerca de las 5s de Concesionario Toyota

Fuente: Adaptado de Plan de Mejora (PM)

d. Capacitación 5s

A modo de iniciar el periodo de implementación, se debe realizar

capacitaciones previas a todo el personal del área para que este tenga

conocimiento de la metodología a emplear, pues así los colaboradores

concientizarán la importancia y beneficios que tiene aplicar las 5s.

Page 31: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

31

La capacitación lo realizará el jefe de Almacén, previamente capacitado, y

se iniciará en la Alta Dirección, seguido por el supervisor del área y el

personal operativo.

Las capacitaciones serán programadas dentro del horario laboral, los cuales

tendrán una duración de 2 horas. Además, se necesitará el material

correspondiente del tema de capacitación, y un área acondicionada para la

ejecución de esta.

2.3.2. Periodo B: Implementación

Para comenzar, este periodo tiene una duración de 4 semanas, debido a que la

implementación en cada fase tomará una semana. Y es por ello que, se

necesitará la cooperación de la totalidad de colaboradores del área para

conformar un gran equipo de trabajo, este se dividirá en 4 sub equipos, cada

uno se identificará con el nombre de una de las fases de las 5s, además de

contar cada uno con un líder.

Por otro lado, la última fase de las 5s se efectuará mediante la implementación

de los Círculos de Calidad. Por tanto, los 4 equipos anteriores deben de

trabajar en forma correlacionada e integrada para llegar al logro del objetivo

por cada fase. A continuación, las responsabilidades de todos los interesados:

Alta Dirección: Brindar lo necesario para la aplicación de la herramienta

5s.

Jefe de Almacén: Encargado de transmitir e inspeccionar las actividades

de las 5s al personal de almacén.

Supervisor de Almacén: Supervisar de manera activa y efectiva el

cumplimiento de las 5s al personal del área, además de darle seguimiento

constante a los resultados obtenidos.

Líder de equipo: Responsable de liderar, dirigir y motivar a su equipo de

trabajo para lograr los mejores resultados.

Personal de Almacén: Encargados de la realización de las actividades de

las 5s y búsqueda de mejoras.

Page 32: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

32

Cada equipo, manejará un tablero donde se plasmarán los resultados que

obtuvieron tras la aplicación de la 5s, y este será presentado de manera

semanal (sábados), ya que se reunirán durante 30 min como máximo para que

el líder del grupo informe del logro de los objetivos y así, el supervisor se

pueda encargar del feedback para la mejora de estos. Igualmente, el supervisor

dará un seguimiento continuo a todo el equipo de trabajo en gestión para que

este no retrase funciones y así se pueda continuar con la siguiente fase.

Para ello, se debe realizar una breve inducción al siguiente equipo con el fin

de que estén informados sobre la situación actual, es decir, en la reunión

semanal (sábados) se hará el feedback al grupo actual y terminada la sesión,

el supervisor se reunirá con el siguiente grupo para comentarles los resultados

de la fase o “s” anterior.

Figura 11: Tablero de Equipos 5s

Fuente: Elaboración propia

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33

De igual modo, los objetivos de cada equipo se basarán en el siguiente

esquema, donde se detallan las tareas a ejecutar por cada fase de las 5s.

También, cuando se inicie una fase, se comunicará la apertura y cierre.

Además, se utilizarán ciertas herramientas para realizar las actividades de cada

fase de las 5s. Los cuales se detallarán a continuación:

Page 34: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

34

2.3.2.1. Seiri (Clasificar): Se deben clasificar y eliminar aquellos materiales

innecesarios para el área de trabajo. (Velezmoro, Alberto, Poma y

Róger, 2015). Para ello, se debe emplear un Check List, y así,

determinar la utilidad o no del material. Así como también, tarjetas

de color rojo para identificar los elementos que no son necesarios y

tomar medidas sobre ellos.

Figura 13: Check List Seiri

Fuente: Elaboración propia

N° Sirve No sirve

Observaciones: Se observa que la mayoría de los materiales se encuentran en los pasillos.

4 Botiquin de primeros auxilios ✔

5 Restos de cinta Kraft para emblistar los pallets ✘

2 Montacargas y stokas ✔

3 Pallets rotos ✘

CHECK LIST SEIRI

Check points

1Estantes rotos para guardar pertenencias de los trabajadores

Page 35: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

35

Fuente: Adaptado de C3 Tecnología

Cada vez que se emplee una tarjeta, esta deberá ser colocada primero en el

artículo identificado, y al finalizar con el trabajo designado, esta tarjeta deberá

ser colocada en un estante definido, el cual deberá estar divido por colores

✘ HerramientasMateria Prima

✘ PalletsCajas

✘ RotoDefectuosoEn Exceso ✘

✘ EliminarReubicar ✘Reparar

si (✘) no ( )

Fecha de Solución:

Nombre del Supervisor: Jorge Matos

CATEGORÍA O CLASEElementos QuímicosElementos EléctricosElementos Mecánicos

TARJETA ROJA SEIRI

N° Tarjeta: 1

Nombre del Objetivo: Escaleras antiguas y Pallets rotos

Otros

CAUSAInnecesario

Uso No InmediatoOtros

Nombre del ejecutor: Roy Falcón

Fecha de Colocación de Etiqueta:

2/10/2019 2/10/2019

ACCIONES CORRECTIVAS

RetornarReciclar

Otros¿Dio resultado?

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36

para que, en cada reunión, se analicen los resultados de estas con el fin de

aplicar un control visual, como se observa a continuación:

Antes:

Figura 16: Imagen de pallets rotos extraída de la empresa de SCM

Page 37: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

37

Después:

Figura 17: Imagen de pallets rotos extraída de la empresa de SCM

2.3.2.2. Seiton (Orden): Se basa en ordenar los objetos, identificados como

necesarios en la fase anterior, para lograr una ubicación fácil de estos

dentro del almacén. Por tal motivo, se opta por lo siguiente:

Realizar un inventario para validar lo físico con lo real, y

sectorizar las existencias por similitud de despacho.

Utilizar un layout del almacén para clasificar y ubicar por familia

a los elementos en un solo lugar.

Page 38: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

38

Figura 18: Imagen del layout del almacén de una empresa externa

Antes:

Figura 19: Imagen de estante de EPP’s extraída de la empresa de SCM

Por ejemplo, en el siguiente estante se encuentran EPP’s, junto a pertenencias

de los colaboradores, como tableros de inspección del material; por ello se

separarlos y ordenarlos de la siguiente manera:

Page 39: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

39

Después:

Figura 20: Imagen de ubicación y orden de EPP extraída de una empresa externa FASEM

2.3.2.3. Seiso (Limpieza): Se base en mantener el área de trabajo aseada para

eliminar cualquier fuente de contaminación. Es así que, se emplea un

Control de Limpieza con verificación de cumplimiento de las

actividades a realizar; además de tarjetas de color amarillo para

identificar y corregir fuentes de suciedad.

Antes:

Figura 21: Imagen de pallet empolvado con la harina extraída de la empresa de SCM

Page 40: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

40

Figura 22: Tarjeta amarilla para la aplicación del Seiton

Fuente: Adaptado de C3 Tecnología

si (✘) no ( )

Fecha de Solución:

Agua

Informar al supervisor, recoger el material y guadar la harina restante en sacos. Además de, limpiar el área sucia.

Polvo de harina esparcidos sobre el pallet de almacenamiento, debido a que se encuentran rotas las bolsas de este insumo.

15/10/2019 15/10/2019

Nombre del ejecutor: Miguel Castillo

Nombre del Supervisor: Jorge Matos

Aceite Polvo

Falla del Equipo

¿Dio resultado?

Fecha de Colocación de Etiqueta:

TARJETA AMARILLA SEISO

N° Tarjeta: 1

Localización: Racks de Materias Primas o Insumos

CATEGORÍA O CLASEAcciones del Personal

Corroción Humedad

Otros

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

ACCIONES CORRECTIVAS

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FECHA STATUS ÁREA RESPONSABLEFIRMA DE EJECUTOR FIRMA DE REVISIÓN OBSERVACIONES

CONTROL DE LIMPIEZA

Miguel Castillo Recoger el material y guadar la harina

restante en sacos. Además de, limpiar el área sucia.

15/10/2019 COMPLETADAAlmacén de

Materia Prima o Insumos

ACTIVIDADES

Luego de, aplicar las tarjetas amarillas, se debe realizar un control de las

actividades de limpieza para tener un registro de las acciones correctivas.

Después:

Se implementó el uso de pallets especiales para el paletizado de este tipo de

insumos.

Figura 24: Imagen del paletizado de sacos de harina extraída de una empresa externa

2.3.2.4. Seiketsu (Estandarización): Se basa en aplicar métodos de trabajo

estándar para mantener y lograr el cumplimiento efectivo de las

primeras 3s (clasificar, ordenar y limpiar).

Se emplean controles visuales para indicar de forma general la

distribución de las zonas dentro del área de almacén como equipos,

Page 42: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

42

pallets, herramientas (balanza, escalera, etc.), EPP, productos

terminados, materias primas, etc.

Propuesta de mejora de almacenamiento de pallets que se

encontraban al aire libre:

Antes:

Figura 26: Imagen de almacenamiento de pallets extraída de la empresa de SCM

Después:

Figura 27: Imagen de mejora de almacenamiento de pallets extraída de una empresa externa

Page 43: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

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Antes:

No hay señalizaciones sobre la zona de almacenamiento de montacargas.

Figura 28: Imagen de zona de montacargas sin señalización extraída de la empresa de SCM

Después:

Figura 29: Imagen de zona de montacargas extraída de la empresa de SCM

Zona de Montacargas

Page 44: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

44

2.3.2.5. Shitsuke (Disciplina): Para el aseguramiento de este último

principio se implementarán los círculos de calidad, pues la

realización de estos logará una adecuada disciplina de trabajo.

a. Elección de líderes

El líder será un promotor y socio estratégico del área de Calidad,

cuya principal función será cumplir y hacer cumplir las

normativas en el almacén de manera motivadora, quien debe ser

elegido por el supervisor del área y aprobado por su inmediato

superior. El líder debe tener las siguientes características:

Liderazgo

Trabajo en equipo

Comunicación asertiva

Conocimiento del funcionamiento del almacén

Proactividad

Desenvolvimiento

Capacidad de motivación al cumplimiento de objetivos

Responsabilidad

Deben ser 3 los elegidos, de los 16 colaboradores que se

encuentran en el almacén, ellos participarán en reuniones y

comités de calidad. Cada líder hará sus reuniones mensuales con

el supervisor y/o jefe del área y el equipo que lidere. Los equipos

serán 3, ya que 2 de ellos estarán conformados por 5 integrantes,

y 1 equipo de 6 integrantes. Mientras que los comités se darán

entre todos los líderes cada seis meses, donde podrán compartir

las buenas prácticas y oportunidades de mejora en el área.

Page 45: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

45

b. Capacitación para líderes

Los 3 elegidos tendrán una capacitación, en la cual se les

comentará que una vez al mes deberán hacer una reunión con sus

equipos donde expondrán lo siguiente:

El porcentaje de Harry obtenido

Los resultados mensuales de la ejecución de las 5s.

Los comentarios que están recibiendo de clientes externos e

internos

Planes de acción que deberán realizar en conjunto, los cuales

deben mantener la metodología SMART. Estos planes de

acción deben estar orientados al cumplimiento de los

estándares que solicita Calidad en la medición del Harry, al

perfeccionamiento de la aplicación de las 5s, así como también

a la satisfacción del cliente.

Figura 30: Imagen extraída de la capacitación aplicada en una empresa

externa

c. Reunión de Calidad del mes

La reunión tendrá la siguiente agenda:

Page 46: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

46

Tabla 3

Agenda de Actividades

Fuente: Elaboración propia

En la apertura es el supervisor quien da las palabras de inicio,

explica el motivo de la reunión y lo que se desea lograr.

Figura 31: Imagen extraída de la apertura de reunión aplicada a una empresa

externa

Luego, se realiza una dinámica grupal en la que todo el equipo

debe participar, esta debe ser acorde a un tema que falte

fortalecer en el equipo, por ejemplo: comunicación efectiva,

liderazgo, trabajo en equipo, entre otros.

1 Apertura del supervisor

2 Dinámica grupal

3 Revisión de resultados

4 Elaboración de planes de acción

5 Reconocimiento

6 Cierre

Page 47: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

47

Figura 32: Imagen extraída de la dinámica de reunión aplicada a una empresa

externa

En la revisión de resultados se deberá presentar el siguiente

tablero:

Figura 33: Tablero de Ejecución

Fuente: Elaboración propia

Page 48: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

48

En la realización de planes de acción, estos deben tener la

metodología SMART, es decir, ser específicos, medibles,

alcanzables, realistas y propuestos en un tiempo óptimo de

cumplimiento.

El reconocimiento se puede manejar de manera interna,

dependiendo del supervisor, podría ser 2 horas libres, medio

día libre, según su horario de trabajo. Este reconocimiento se

le brindará como premio al mejor colaborador del mes.

Antes de finalizar, el equipo deberá hacer una pequeña barra o

grito de guerra, la cual debe cambiar cada mes.

Finalizada la reunión deberán tomarse una foto grupal y una

foto a los acuerdos del tablero. Las mismas que deberán ser

enviadas por cada líder al supervisor.

La presentación debe ser enviada por el supervisor a cada líder de

equipo para que sepa los lineamientos a seguir en cada reunión,

esta deberá continuar el siguiente modelo:

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Page 52: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

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Page 53: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

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Cabe resaltar que, el cumplimiento de los planes de acción debe ser

monitoreado por cada líder de equipo y supervisados por el encargado del

almacén. Además, se debe elaborar un acta de reunión para que haya un

registro de los acuerdos, así como también de la asistencia activa de los

miembros del equipo.

Los resultados y cumplimientos deberán ser indicados en la reunión del

siguiente mes.

2.3.3. Periodo C: Monitoreo y Control

Este periodo se basa en realizar auditorías de las fases de las 5s de manera

mensual para mantener su aplicación y buscar oportunidades de mejora de

forma continua. Esto se evidenciará en un nuevo formato de Check List para

la evaluación del Harry.

Page 54: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

54

Fuente: Edición de formato de 5s de la empresa PANASA S.A.

Page 55: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

55

Page 56: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

56

A continuación, se detalla el siguiente formato para determinar planes de

acción ante los puntos débiles de las fases de las 5s, con el fin de tener un

análisis exhaustivo de las fallas que se encuentran durante las auditorías, las

cuales se expondrán durante las reuniones de Calidad para buscar mejoras e

incrementar el porcentaje de cumplimiento de las 5s.

Fuente: Edición de formato de la empresa PANASA S.A.

HECHO¿Todos conocen el concepto 5s? Programar charla en aula de 5S HECHO

¿Se hacen planes de capacitación de 5s? - HECHO

¿Se hacen auditorias 5s? Realizar auditoria de 5S en todas las áreas del almacén. HECHO¿Existe check list de auditoria de 5s? - HECHO

¿Hay publicación de resultado de la auditoria a las áreas? - HECHO

DIS

CIP

LIN

A

-Publicación en el tablero de cumplimiento de 5s

Falta reforzar.Se cuentan con capacitacines para familiarizarce con el No se realizan auditorias de 5S.

HECHO¿Existe un programa de limpieza de equipos? Planificar y elaborar un cronograma de limpieza de equipos. PENDIENTE

¿Se cumple el programa de limpieza? Planificar y elaborar un cronograma de limpieza de equipos. PENDIENTE

¿Se evidencia la limpieza? Planificar y elaborar un cronograma de limpieza de equipos. PENDIENTE¿Existe un responsable de la limpieza de los equipos? Planificar y elaborar un cronograma de limpieza de equipos. PENDIENTE¿El lugar de trabajo esta limpio y ordenado? Concientizar y dar seguimiento al área para su respectivo orden y limpieza. HECHO

HECHO¿Gabinetes con lista de contenido (inventario)? Elaborar un lista de contenido a cada gabinete de herramientas. HECHO¿Equipos / instrumentos tienen rótulos de identificación? Elaborar controles visuales de identificación a cada equipo e instrumentos. HECHO¿Existe segregación de residuos (tachos de residuos)? Implementar e identificar más tachos de residuos en todas las áreas del almacén. HECHO¿Existen señales de seguridad estandarizadas? Colocar señales de seguridad a los equipos. HECHO¿Áreas de trabajo bien definidas y señalizas? Definir área y colocarles su control visual. HECHO

LIM

PIA

RE

ST

AN

DA

RIZ Falta lista de inventario.

Falta rótulos.Existe para todos.Falta señales en la máquina.Falta demarcar áreas.

Falta programa de limpieza.No se cumple (no hay programa), pero existe un formato de control de limpieza, el cual se aplica al instante.Falta limpieza.No existe responsable.Sucio y desordenado.

Page 57: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

57

3. Resultados encontrados

Con la implementación de las 5s y los círculos de calidad se lograrán mejoras significativas

para la empresa, pues se estandarizará una forma de trabajo, la cual tiene como principal

objetivo, involucrar a todo el personal interesado para el logro del incremento del Harry.

Del cual, se espera obtener un porcentaje mayor al 95% de resultado, ya que este se considera

un nivel de indicador óptimo.

Sin embargo, se notó durante la investigación que el Check List con el cual miden el Harry

es muy genérico, es decir, solo se marca con un aspa el cumplimiento al 100% o el

incumplimiento, que sería el 0% (si cumple o no cumple). Por ello, se decidió proponer un

nuevo Check List para la evaluación del indicador Harry, implementando una escala de

puntuación de 0 a 3 para medir el nivel de criticidad de las actividades a evaluar, como se

muestra a continuación:

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Page 59: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

59

Page 60: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

60

Page 61: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

61

Se observa que al implementar la propuesta del nuevo formato de Check List de evaluación

del Harry, se obtiene un porcentaje del 96%, es decir, incrementa en un 3.4% con respecto

al actual porcentaje (92.6%), sobrepasando el estándar mínimo (95%) que se requiere para

considerarse una gestión óptima.

Page 62: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

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Tabla 4

Comparación del nivel de porcentaje del indicador Harry

antes y después de la implementación

Nivel actual de porcentaje del

indicador Harry

Nivel de porcentaje del indicador

Harry después de la

implementación del nuevo formato

de evaluación propuesto

92.60 % 96%

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, este resultado es producto de la aplicación de las herramientas de Lean

Manufacturing planteadas anteriormente, pues depende de la continuidad y dedicación que

se les otorgue a estas filosofías de trabajo para mantener o aumentar el nivel del indicador

Harry y, por consiguiente, los otros dos indicadores de Productividad y Eficiencia, que

miden el desempeño del área en general.

4. Análisis y discusión

4.1. Análisis

De acuerdo con los resultados, anteriormente detallados, se obtiene un aumento del

indicador Harry en un 3.4%, ya que al empezar la investigación se detectó en este, un

nivel de porcentaje menor al óptimo, es decir, 92.6%, sin embargo, luego de la

implementación de la propuesta el indicador alcanza un 96%, superando así el mínimo

requerido por el área de Calidad.

El incremento del Harry se debió a la correcta aplicación de las dos herramientas de la

metodología Lean Manufacturing, pues se optimizó la gestión del almacén en la empresa

de SCM. No obstante, esto se lograría después de un arduo trabajo de difusión de cultura

de BPA a través de diversos canales.

Page 63: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

63

Finalmente, esta implementación trae consigo beneficios a las áreas contiguas, puesto

que favorece el aumento de la productividad de los colaboradores y mejora el proceso

interno de la empresa.

4.2. Discusión

En comparativa con los antecedentes encontrados, se llega a tener que lo resultados

después de la aplicación de ambas metodologías concuerdan con los resultados positivos

que detallaba cada antecedente mencionado en el presente estudio. Sin embargo, los

porcentajes son diferentes, por ejemplo, Murrieta (2016) en su investigación “Aplicación

de las 5s como propuesta de mejora en el despacho de un almacén de productos

cosméticos” detalla un ahorro económico tras la implementación de su diseño de mejora,

sin embargo, en el presente trabajo no se ha calculado este indicador debido a que no es

parte de lo evaluado por el “Harry”, pero se concuerda que, con la aplicación de ambas

metodologías el área se desarrolla mejor, incluso en temporadas de campaña a pesar de

que la demanda de pedidos se intensifica en abril y diciembre.

Otro comparativa adicional es con el plan de mejora que presenta Poma (2017) en su

estudio “Propuesta de implementación de la metodología de las 5s para la mejora de la

gestión de almacén de suministros en la empresa Molitalia SA. Sede Los Olivos – Lima,

2017”, el cual indica que después de la aplicación de las 5s se obtendría un porcentaje

de ordenamiento de los suministros del almacén de 91%, porcentaje menor al que se

plantea obtener en la presente investigación, debido a que son distintas empresas, las

cuales almacenan diferentes tipos de producto, además los puntos que evalúa la autora

de este antecedente para obtener 91%, son distintos a los puntos que evalúa el “Harry”.

Finalmente, el presente trabajo en comparativa con la evaluación del conocimiento final

de la metodología que obtiene Hernández (2016) en su estudio “Propuesta de

implementación de la herramienta de mejora continua 5S en los almacenes de los talleres

aeronáuticos de reparación en Bogotá D.C” aplicada a toda el área, es distinta, ya que en

la presente se proyecta tener un 96%, mientras la autora obtuvo un 56%. Se considera

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64

tal diferencia por el bajo porcentaje que tenía desde un inicio (18%) aquella empresa, a

comparación de la compañía del presente estudio.

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

Con la nueva propuesta del Check List de evaluación del Harry, se tiene una

medición y análisis más precisa de las disconformidades dentro del almacén,

consiguiendo así que se incremente el porcentaje del indicador en un 3.4%,

obteniendo un 96% como resultado final, el cual sobrepasa al mínimo esperado

(95%).

Al implementar las 5s y los Círculos de Calidad, se obtienen considerables

mejoras en el área de Almacén, como un mayor orden expresado al 87%,

limpieza (60%), clasificación de material (73%), incentivo de la disciplina a

través de los círculos de Calidad (53%), y estandarización de formas de trabajo

(80%).

Se espera aumentar este nuevo nivel del indicador Harry, poniendo en práctica

al máximo las herramientas de Lean Manufacturing para así, conseguir

favorables mejoras en toda la gestión del almacén.

Con el uso del diagrama de Ishikawa y Pareto se pudo evidenciar causas

fundamentales que originaban el problema en el área, las cuales ingresaron a la

matriz de priorización, obteniéndose finalmente 3 causas raíces sumamente

importantes, que fueron analizadas y solucionadas.

A través del cuadro comparativo de las herramientas de Lean Manufacturing,

se obtuvieron las dos más óptimas para aplicar en el caso de estudio.

La investigación muestra que es importante el compromiso y liderazgo de los

trabajadores para poder implementar mejoras en el área específica, pues son

ellos los que adoptan esta nueva forma de laborar.

Page 65: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

65

5.1.1. Recomendaciones

Para la empresa:

Generar la implementación de ambas herramientas en la empresa, ya que la

presente detalla la propuesta que mejorará el indicador Harry.

Considerar el tiempo de aplicación de las herramientas para la mejora del

indicador y el seguimiento óptimo al cumplimiento de ambas.

Ser constantes en la aplicación de la metodología hasta que forme parte del

día a día e inconscientemente sea cumplida.

Para el investigador:

Tratar siempre de buscar información de antecedentes donde se aplique la

metodología a usar, pero en el mismo sector, para luego hacer la comparativa

sin problemas.

Si se desea realizar al final una comparativa con los antecedentes sobre un

indicador, verificar que este sea evaluado de la misma manera en ambas

empresas a comparar o muy parecidas.

Buscar información internacional, ya que en otros países es diferente la

aplicación de la metodología en comparación a Perú, así se podría hacer un

contraste.

Visualizar diferentes videos e información de la aplicación de la metodología

que se desea usar.

Comentar la idea de aplicación a las personas especialistas, en este caso, a los

supervisores o jefes a cargo de esa área de la empresa para que comenten sus

apreciaciones, ya que son colaboradores expertos en el área seleccionado de

estudio.

Page 66: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

66

6. Bibliografía

Aguilar, L., Hernández, J. y otros. (2017). La Metodología 5S como estrategia para la

mejora continua en industrias del Ecuador y su impacto en la Seguridad y Salud

Laboral. Polo del conocimiento. ISSN: 2550 – 682X. Recuperado de

https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/329/pdf

Alfaro, G. y Miranda, V. (2016). Aplicación de círculos de calidad, para disminuir el

tiempo de espera de los clientes de post venta del CAV-Larco Telefónica Trujillo,

2015. (Tesis de postgrado). Universidad Privada del Norte, Lima, Perú.

Recuperado de http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/10733

Álvarez, M. y Paucar, P. (2015). Desarrollo e Implementación de la Metodología de

mejora continua en una MYPE metalmecánica para mejorar la productividad.

(Tesis de pre grado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

Recuperado de https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/337910

Betancourt, D. F. (2016). El diagrama de Pareto: Qué es y cómo se construye.

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de-pareto

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Page 70: Trabajo de Investigación “Propuesta de mejora del ...

70

ANEXOS Anexo 1:

GLOSARIO

Diccionario de términos

Abastecimiento:

Capacidad de adquirir los bienes necesarios que requiere una empresa cuando carece de

esta.

Aeronáutico:

Disciplina relacionada al estudio de elementos con capacidad de aérea (RAE, 2014).

Almacén:

Es un espacio físico en el cual se depositan las existencias bajo ciertas condiciones para

mantenerlas en buen estado.

BPA:

Es el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento que sirve como guía para el

adecuado control en la gestión de un almacén. Asimismo, el indicador Harry se base en

sus criterios para su correcta evaluación.

Causa Raíz:

Es un método que se emplea para determinar el origen de un problema crítico y con ello,

hallar posibles soluciones.

Check List:

Es un instrumento denominado como Lista de Verificación, el cual se utiliza para

determinar la necesidad de los elementos en el almacén.

Cosméticos:

Sustancias químicas que se colocan en la parte externa del cuerpo para darle estética a este

(Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2017).

Diagrama de Ishikawa:

Denominado también como Diagrama de Pescado o Causa - Efecto para identificar las

principales causas que generan el problema.

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Diagrama de Pareto:

Conocido como curva 80 - 20, debido a que el 80% de los efectos parten del 20% de las

causas (Betancourt, 2016).

Eficiencia:

Es la capacidad para cumplir los objetivos propuestos, al reducir los recursos empleados

(Lira, 2018).

EPP:

Equipo de Protección Personal, que se emplearán para desempeñar de manera efectiva las

funciones de los colaboradores.

Feedback:

Se define como la retroalimentación se obtendrá en las reuniones luego de la

implementación de las 5s y Círculos de Calidad.

Hoja de Registro de Datos:

Es un instrumento que se utiliza para recopilar la frecuencia con las que se evidencian las

causas principales, extraídas del Chek List Evaluación Harry – Almacenes y

Fraccionamiento.

Implementación:

Se refiere al acto de aplicar un método o plan para lograr un objetivo (Ucha, 2012).

IPSOS:

Es una empresa dedicada a la Investigación de Mercados (IPSOS, 2019).

Layout:

Diseño gráfico del almacén para identificar las diversas áreas que existen dentro de esta.

Logística:

Busca tener los insumos y elementos necesarios para la producción de la empresa para

introducirse en el mercado.

Manufactura:

Se emplea para definir el proceso de fabricación o elaboración de un determinado

producto (Ucha, 2010).

Metodología:

Consiste en emplear un grupo de procedimientos (modelo), con el fin de alcanzar con

éxito el objetivo propuesto (Raffino, 2019).

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PANASA S.A.:

Papelera Nacional Sociedad Anónima dedicada a la elaboración de cuadernos como

College, Surco, etc.

Productividad:

Se emplea para determinar la capacidad productiva de los colaboradores del área de

almacén.

Planeamiento:

Es un proceso de la cadena de suministros de la empresa SCM.

Proactividad:

Es la capacidad que posee el líder de grupo para anticiparse a posibles situaciones y, por

ende, a buscar salidas antes de que se ejecuten.

Racks:

Son estructuras de barras, conocidas también como anaqueles o estantes, que sirve para

colocar determinados productos dentro del almacén.

SCM:

Supply Chain Management, conocida también como Cadena de Suministros, el cual

consiste en integrar todos los procesos de la empresa para lograr una ventaja competitiva.

SMART:

Es una metodología de trabajo que se especializa para alcanzar objetivos bajo 5 aspectos

para que sea específico, Medible, Alcanzable, Realista y en un Tiempo determinado.

Suministros:

Son las existencias, elementos o inventarios que se encuentran dentro de un almacén.

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Anexo 2: FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

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Anexo 3: Resumen del Reporte de Turnitin

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Anexo 4: Check List Evaluación del Harry – Almacenes y Fraccionamiento

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Fuente: Datos de la empresa de SCM

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7B. Inadecuado almacenamiento de materiales I I I I I I I

D. Falta de limpieza I I I I 4

TOTAL 22

C. Problemas de inventario I I I 3

Inspección realizado por: Nicole Cruz Salazar y Silvana Da Costa Saravia

Proceso: Gestión de Almacén de suministros en evaluación del Harry

Observaciones:

TIPO FRECUENCIA SUB TOTAL

HOJA DE REGISTRO DE DATOS

Fecha de Inicio: 20/08/2019

Fecha de Fin: 20/08/2019

A. Inadecuado estado de mantenimiento de pallets

I I I I I I I I 8

Anexo 5: Hoja de Registro de Datos